• 郑州AO法缺氧好氧污水处理实验装置批发价

    郑州AO法缺氧好氧污水处理实验装置批发价

  • 2022-09-24 11:31 50
  • 产品价格:5000.00
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    产品描述
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    AO法缺氧好氧污水处理
    一、A/O法脱氮工艺的优点
    1、系统简单,运行费低,占地小;
    2、以原污水中的含碳有机物和内源代谢产物为碳源,节省了投加外碳源的费用;
    3、好氧池在后,可进一步去除有机物;
    4、缺氧池在先,由于反硝化消耗了部分碳源有机物,可减轻好氧池负荷;
    5、反硝化产生的碱度可补偿硝化过程对碱度的消耗。
    二、A/O法存在的问题
    1、由于没有立的污泥回流系统,从而不能培养出具有特功能的污泥,难降解物质的降解率较低;
    2、若要提高脱氮效率,必须加大内循环比,因而加大运行费用。此外,内循环液来自曝气池,含有一定的DO,使A段难以保持理想的缺氧状态,影响反硝化效果,脱氮率很难达到90%。

    AO法缺氧好氧污水处理工艺特点
    1、采用成熟的A/O生化处理工艺路线,具有良好的去除污水中的有机物和较好的脱氮功能,以满足排放标准的要求;
    2、具有较好的耐冲击负荷能力,以适应水质、水量变化的特点;
    3、调节池内设预曝气,可降低污水中有机物浓度,又可防止调节池污水悬浮杂质的沉淀,不至腐化发臭,大大改善了周围的环境。
    4、采用污泥前置回流硝解工艺,大大降低污泥的生成量;
    5、采用新型填料,挂膜快,寿命长,处理快;
    6、充分考虑二次污染产生的可能性,将其影响降低至程度;
    7、采用集中控制、自动化运行,易于管理维修,提高系统可靠性、稳定性。
    8、系统处理设施全部设置在地表以下,不占地表面积,可作绿化,又利于防冻。

    AO法缺氧好氧污水处理实验基本原理
    AO工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起,A段DO不大于0.2mg/L,O段DO=2~4mg/L。在缺氧段异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸,使大分子有机物分解为小分子有机物,不溶性的有机物转化成可溶性有机物,当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时,可提高污水的可生化性及氧的效率;在缺氧段,异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化(有机链上的N或氨基酸中的氨基)游离出氨(NH3、NH4+),在充足供氧条件下,自养菌的硝化作用将NH3-N(NH4+)氧化为NO3-,通过回流控制返回至A池,在缺氧条件下,异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮(N3)完成C、N、O在生态中的循环,实现污水无害化处理。
    工艺流程:
    污水由排水系统收集后,进入污水处理站的格栅井,去除颗粒杂物后,进入调节池,进行均质均量,调节池中设置预曝气系统,再经液位控制仪传递信号,由提升泵送至初沉池沉淀,废水自流至A级生物接触氧化池,进行酸化水解和硝化反硝化,降低有机物浓度,去除部分氨氮,然后入流O级生物接触氧化池进行好氧生化反应,在此绝大部分有机污染物通过生物氧化、吸附得以降解,出水自流至二沉池进行固液分离后,沉淀池上清液流入池,经投加氯片接触溶解,杀灭水中有害菌种后达标外排。由格栅截留下的杂物定期装入小车倾倒至垃圾场,二沉池中的污泥部分回流至A级生物处理池,另一部分污泥至污泥池进行污泥消化后定期抽吸外运,污泥池上清液回流至调节池再处理。

    AO法缺氧好氧污水处理实验处理因素
    A/O工艺运行过程控制不要产生污泥膨胀和流失,其对有机物的降解率是较高的(90~95%),缺点是脱氮除磷效果较差。如果原污水含磷浓度<3mg/L,则选用A/O工艺是合适的,为了提高脱氮效果,A/O工艺主要控制几个因素:
    ①MLSS一般应在3000mg/L以上,低于此值A/O系统脱氮效果明显降低。
    ②TKN/MLSS负荷率(TKN─凯式氮,指水中氨氮与有机氮之和):在硝化反应中该负荷率应在0.05gTKN/(gMLSS·d)之下。
    ③BOD5/MLSS负荷率:在硝化反应中,影响硝化的主要因素是硝化菌的存在和活性,因为自氧型硝化菌小比增长速度为0.21/d;而异养型好氧菌的小比增殖速度为1.2/d。前者比后者的比增殖速度小得多。要使硝化菌存活并占优势,要求污泥龄大于4.76d;但对于异养型好氧菌,则污泥龄只需0.8d。在传统活性污泥法中,由于污泥龄只有2~4d,所以硝化菌不能存活并占有优势,不能完成硝化任务。
    要使硝化菌良好繁殖要MLSS浓度或曝气池容积,以降低有机负荷,从而污泥龄。其污泥负荷率(BOD5/MLSS)应小于0.18KgBOD5/KgMLSS·d。
    ④污泥龄 ts:为了使硝化池内保持足够数量的硝化菌以保证硝化的顺利进行,确定的污泥龄应为硝化菌世代时间的3倍,硝化菌的平均世代时间约3.3d(20℃)。
    ⑤污水进水总氮浓度:TN应小于30mg/L,NH3-N浓度过高会抑制硝化菌的生长,使脱氮率下降至50%以下。
    ⑥混合液回流比:R的大小直接影响反硝化脱氮效果,R,脱氮率提高,但R增加电能消耗增加运行费。
    ⑦缺氧池BOD5/NOx--N比值:H>4以保证足够的碳/氮比,否则反硝化速率迅速下降;但当进入硝化池BOD5值又应控制在80mg/L以下,当BOD5浓度过高,异养菌迅速繁殖,抑制自养菌生长使硝化反应停滞。
    ⑧硝化池溶解氧:DO>2mg/L,一般充足供氧DO应保持2~4mg/L,满足硝化需氧量要求,按计算氧化1gNH4+需4.57g氧。
    ⑨水力停留时间:硝化反应水力停留时间>6h;而反硝化水力停留时间2h,两者之比为3:1,否则脱氮效率迅速下降。
    ⑩pH:硝化反应过程生成HNO3使混合液pH下降,而硝化菌对pH很敏感,硝化pH =8.0~8.4,为了保持适宜的PH应采取相应措施,计算可知,使1g氨氮(NH3-N)完全硝化,约需碱度7.1g(以CaCO3计);反硝化过程产生的碱度(3.75g碱度/gNOx--N)可补偿硝化反应消耗碱度的一半左右。反硝化反应的适宜pH值为6.5~7.5,大于8、小于7均不利。
    ⑪温度:硝化反应20~30℃,低于5℃硝化反应几乎停止;反硝化反应20~40℃,低于15℃反硝化速率迅速下降。
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