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机械加速澄清池
澄清池主要由集水槽、支撑桥、变速驱动装置、进出水管、加药管、取样管、泥渣排放管、底部轴承及轴承座、底部轴承润滑管、底部轴承支架、角度调整夹、反应室延长段、反应室、第二反应室、导流板、泥渣搅拌浆、搅拌叶轮、搅拌机轴、刮泥机轴、刮泥机臂、顶部支撑钢结构等部件组成。 机械搅拌澄清池是混合室和反应室合二为一,即原水直接进入反应室中,在这里由于搅拌器叶片及涡轮的搅拌提升,使进水、药剂和大量回流泥渣快速接触混合,在反应室完成机械反应,并与回流泥渣中原有的泥渣再度碰撞吸附,形成较大的絮粒,再被涡轮提升到第二反应室中,再经折流到澄清区进行分离,清水上升由集水槽引出,泥渣在澄清区下部回流到反应室,由刮泥机刮集到泥斗,通过池底排泥阀控制排出,达到原水澄清分离的效果。
一、机械加速澄清池在运行中遇到的问题
a、我们先遇到的问题在机加池的初期投运过程中,在增加流量时有时会出现翻池的现象。b、机加池切换来水水源的影响我厂 机加池用水为机凉水塔池内的循环水。有时为了平衡两个的水位,会切换正使用的塔池水为另一个塔池, 当两台汽轮机出力不- -样时 ,他们的温度会有差异,当它们的温度相差5C以上,倒换机加池来水会造成出水水
质差,甚至会翻池。
c、进水水温过高,影响机加池的稳定运行。在夏季, 机加池运行水温一般维持在38C左右 ,有时进水水温会高达42度,严重影响机加池的稳定运行。
d、没有及时发现机加池在出水水质变化,造成翻池。由于机加池高度在十几米,而且由于设计问题需要分别登上3个池子进行巡检,巡检间隔为2小时,当出水水质刚出现恶化时不。能及时发现,及时处理。造成翻池。
e、当中水系统来水时,由于管线较长,内部空气较多且无排空阀,在机加池进水的瞬间,会产生较大的冲击,易造成二反区域猛烈翻起,使搅拌机减速箱进水,污染润滑油。
f、 脱水机运行不稳定当机加池出现水 质恶化时,往往采取加大排污量的方法。排泥污水进入相对应的浓缩池。而浓缩池排泥泵却由于进水含泥量大,导致扭矩超标跳闸停运。因此,浓缩池不能正常运行,已经成为造成机加池出水水质超标的主要原因。
二、原因分析及采取的应对措施
a、通过查找、分析原因为: 1、每次增加流量过大(超过80 t/h) ,使水流冲击大2、增加流量间隔时间过短(半个小时左右),温度变化快。通过改变投运机加池时增加流量的方式, 翻池现象基本。1) 控制进水量不宜过大,流量控制在200m3/h以下,适当加大投药量(为正常加药量的1~2倍) ; 2) 池内进水至浸满搅拌机叶轮后可启动搅拌机,此时,应减小搅拌机的开启度以及减少叶轮提升水量;搅拌机应在低速下启动,然后以不大于2r /min的速度调整到所需转速。3) 为了加快形成所需泥渣浓度,搅拌叶轮转速可适当降低,减小提升流量,延长混合反应时间,在蓄泥期间可适当增加投药量(可较正常投药量大二倍左右),也可适当加一些粘土帮助泥渣形成,此时的进水量可控制为设计水量的地二分之一。
b、当命令切换机加池来水方式时,通过改变操作方法,缓慢调整两个塔池的来水比例,防止进水温升过快,使温差变化小。机加池切换来水水源的影响。
c、夏季机加池进水水温除了环境温度高影响外,主要受机组出力的影响大。-般是凌晨6点左右开始涨负荷,晚上23点左右开始降负荷。我们根据负荷变化情况,在机组增加负荷时适当降低机加池的进水流量,减少温度大幅度升高,控制在小范围波动,防止翻池。待进水温度稳定后可适当增加进水量。在机组降低负荷时,可适当加大进水量,增加机加池的出力。
d、建议增加出水浊度仪对机加池出水进行连续监测。发现出水水质有变化时,能及时采取措施(降低进水流量、增加加药量等),防止出水水质进一步恶化。
e、接到通知后。。立即地打开中水取样门作排空阀用,待正常后关闭,然后把#3机加进水流量降至在100t/h,再慢慢以每次50吨流量加负荷到正常。
f、在浓缩池排泥泵管加装手动稀释水阀,用来调整脱水机进水含泥量,从而保证了脱水机不会因为运行扭矩过大停机,使其能连续稳定脱泥运行,杜绝了因脱水机停运造成机加池进水含泥量过大而导致翻池。
(1 )如果发现分离区清水层中出现细小絮粒上升使出水水质变混,同时反应区泥渣浓度越来越低,而反应区取样观察其中絮粒也很细小,一般说明需要增加絮凝剂的投加量或提高加碱量。
( 2 )当池面出现大的絮粒大量上浮,但颗粒间水色仍很透亮时,往往说明投药量过大,可适当降低药剂的投加量,并根据出水效果随时调整。
(3 )当发现污泥浓缩斗内排出的污泥含水量较低、污泥沉降比已超过80%时或者发现反应区污泥浓度迅速升高、污泥降比已超过20%时,分离区的污泥层也逐渐升高,出水水质开始变差, 通常说明排泥量不够,必须缩短排泥周期或延长排泥时间。
(4 )在正常温度下清水区中出现大量气泡的原因: -是投加的碱量过多,而是池内污泥回流不畅导致污泥沉积池底、日久腐化发酵,形成大块松散腐殖物,并加带气体漂上水面。
(5 )清水区中絮粒大量上升,甚至引|起翻池,发生这种现象的原因有下几点,必须有针对性地解决。①进水水温高于池内水温1°C以上,降低了混凝效果,同时导致局部上升流速远大于设计上升流速;②强烈日光偏晒,造成池水的异重流动;③进水量超过设计量, 或配水三角堰局部堵塞导致配水不均出现短流现象;④投药中断、排泥不正常及其他原因。
(6 )澄清池停运8 ~ 24h后,泥渣会被压实,重新运转时应先开启底部放空阀[ ]排出少量泥渣,并控制较大的进水量和适当加大投药量使底部泥渣层松动,, 然后调整到正常水量的2/3左右运转,等出水水质稳定后再逐渐降低加药量、水量 到正常值。
聚合氯化铝在机械加速澄清池的作用
澄清池是利用接触凝集原理去除废水中悬浮物的一种设备,它集快速混合、反应、沉淀三个过程于一体。清洁池占地面积小,共同具有处理效果好,产量高,药剂用量省等优点,但管理比较混乱。入池水质、水量、水温等发生波动时,将影响清水池的处理效果,出池水质不稳定,设备结构比较杂乱。滤池主要用于给水处理,也可用于污水处理。
澄清池内设有泥渣层,原水加入混凝剂聚合氯化铝后经混合反应进入泥渣层内,利用泥渣层的触感凝集作用,可除去水中的细小悬浮物。该澄清池有多种形式,一般可分为两种:一种是循环泥渣型,在池内频繁进行泥渣循环,使原水与泥渣紧密接触;另一种是悬浮泥渣型,在池内一定深度形成泥渣层,当从混合池中流出的水经过泥渣层时发生触碰凝集,循环泥渣型又可分为机械拌和加速使和水力循环加速式,前者可以用电搅拌或水力驱动,适用于大中型容量;后者适用于中小型容量。悬渣式可分为悬浮式和脉冲式,前者可采用有孔或无孔底板,适用于每小时流量变化大于10%,每小时水温变化不超过1度的景象;后者可采用真空式、虹吸式或切门式,适用于大型、中型机组。与普通沉积工艺设备相比,减震器可以大大降低成本。
聚合氯化铝絮凝剂分离弄清池主要有机械加速清池、水力循环清池、悬浮清池、脉冲清池、加沙清池、旋流回流清池、高速脉冲清池等。
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