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污水处理A²/O工艺系列大盘点
各种行业产生各种污水,每种污水处理有不同的标准,不同的工艺,常见工艺A²/O工艺, A²/O+ MBR工艺,以下是我们天津众迈为大家介绍的A²/O工艺
1 )传统A²/O工艺
A²/O工艺是一种典型的除磷脱氮工艺,其生物反应池由厌氧缺氧和好氧3段组成,其特点是厌氧.缺氧和好氧三段功能明确,界线分明,可根据进水条件和出水要求,人为地创造和控制三段的时空比例和运转条件,只要碳源充足,便可根据需要达到比较高脱氮效率。传统A²/O工艺存在在以下两个缺点:①由于厌氧区居前,回流污泥中的硝酸盐对厌氧区产生不利影响;②由于缺氧区位于系统中部,反硝化在碳源分配上居于不利地位,因而影响了系统的脱氮效果。
2 )改良A²/O工艺
为了解决A²/O工艺的个缺点,即由于厌氧区居前,回流污泥中的硝酸盐对厌氧区产生不利影响,改良A²/O工艺在厌氧池之前增设缺氧调节来自二沉池的回流污泥和10%左右的进水进入缺氧调节池,停留时间为20 ~ 30min ,微生物利用约10%进水中有机物去除回流硝态氮,硝态氮对厌氧池的不利影响,从而保证厌氧池的稳定性,保证除磷效果。
3) UCT工艺
UCTI艺与A²/O工艺的区别在于,回流污泥入缺氧段,而缺氧段部分出流混合液再回至厌氧段。通过这样的修正,可以避免因回流污泥中的NO3-N回流至厌氧段,干扰磷的厌氧释放,而降低磷的去除率。回流污泥带回的NO3-N将在缺氧段中被反硝化。
4)倒置A²/O工艺
为了克服上述各工艺过程的缺点,产生了倒置A²/O工艺。为避免传统A²/O工艺回流硝酸盐对厌氧池放磷的影响,通过吸收改良A²/O工艺优点,将缺氧池置于厌氧池前面,来自二沉池的回流污泥和30 ~ 50%的进水, 50~ 150%的混合液回流均进入缺氧段,停留时间为1 ~ 3h。回流污泥和混合液在缺氧池内进行反硝化,去除硝态氧,再进入厌氧段,保证了厌氧池的厌氧状态,强化除磷效果。由于污泥回流至缺氧段,缺氧段污泥浓度较好氧段高出50%。单位池容的反硝化速率明提高,反硝化作用能够得到有效保证。
A²/O工艺的优点:
1、效率高。该工艺对废水中的有机物,氨氮等均有较高的去除效果 ,运行稳定,有较好的耐冲击负荷。当总停留时间大于54h,经生物脱氮后的出水再经过混凝沉淀,可将COD值降至100mg/L以下,其他指标也达到排放标准,总氮去除率在70%以上。
2、流程简单,投资省,操作费用低。该工艺是以废水中的有机物作为反硝化的碳源,故不需要再加甲醇等昂贵的碳源。厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类微生物菌群的有机配合,能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能。
3、缺氧反硝化过程对污染物具有较高的降解效率,脱氮效果受混合液回流比大小的影响,除磷效果则受回流污泥中夹带DO和硝酸态氧的影响,因而脱氮除磷效率不可能很高,在同时脱氧除磷去除有机物的工艺中,该工艺流程为简单,总的水力停留时间也少于同类其他工艺
4、容积负荷高。由于硝化阶段采用了强化生化,反硝化阶段又采用了高浓度污泥的膜技术,有效地提高了硝化及反硝化的污泥浓度,与国外同类工艺相比,具有较高的容积负荷,污泥沉降性能好,在厌氧—缺氧—好氧交替运行下,丝状菌不会大量繁殖,SVI一般小于100,不会发生污泥膨胀。
5、缺氧/好氧工艺的耐负荷冲击能力强。当进水水质波动较大或污染物浓度较高时,本工艺均能维持正常运行,故操作管理也很简单。通过以程的比较,不难看出,生物脱氮工艺本身是脱氮的同时,也降解酚、氰、COD等有机物。结合水量、水质特点,们推荐采用缺氧/好氧的生物脱氮+(内循环)+工艺流程,使污水处理装置不但能达到脱氮的要求,而且其它指标也达到排放标准。
A²/O工艺的缺点:
(1)反应池容积比A/O脱氮工艺还要大;
(2)污泥内回流量大,能耗较高;
(3)用于中小型污水厂费用偏高;
(4)沼气回收利用经济效益差;
(5)污泥渗出液需化学除磷。
A²/O法城市污水处理工艺特点
A²/O工艺是Anaerobic-Anoxic-Oxic的英文缩写,是厌氧-缺氧-好氧生物脱氮除磷工艺的简称。这种工艺处理效率一般能达到:BOD5和SS为90%~95%,总氮为80%以上,磷为90%左右,一般适用于要求脱氮除磷的大中型城市污水厂。
但A²/O工艺的基建费和运行费均高于普通活性污泥法,运行管理要求高,所以对目前我国国情来说,当处理后的污水排入封闭性水体或缓流水体引起富营养化,从而影响给水水源时,才采用该工艺。
工艺特点
1、污染物去除效率高,运行稳定,有较好的耐冲击负荷。
2、污泥沉降性能好。
3、厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类微生物菌群的有机配合,能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能。
4、脱氮效果受混合液回流比大小的影响,除磷效果则受回流污泥中夹带DO和硝酸态氧的影响,因而脱氮除磷效率不可能同时很高。
5、在同时脱氧除磷去除有机物的工艺中,该工艺流程为简单,总的水力停留时间也少于同类其他工艺。
6、在厌氧-缺氧-好氧交替运行下,丝状菌不会大量繁殖,SVI一般小于100,不会发生污泥膨胀。
污泥中磷含量高,一般为2.5%以上。
工艺缺点
反应池容积比A/O脱氮工艺还要大。
污泥内回流量大,能耗较高。
用于中小型污水厂费用偏高。
污泥渗出液需化学除磷。
A²/O工艺发展的新形式
1)改良A²/O工艺
改良A²/O工艺的工艺流程见图2,在厌氧池之前增设缺氧调节池,来自二沉池的回流污泥和10%左右的进水入缺氧调节池,停留时间为20-30min,微生物利用约10%进水中有机物还原回流NO-x-N,其对厌氧池的不利影响,从而保证厌氧池的稳定性,提高除磷效果,90%的进水和缺氧调节池出水混合后进入厌氧池进行释磷,改良A²/O工艺对低C/N城市生活污水的处理,得出了操作条件为在缺氧调节池回流污泥比为15% ,TP去除率为89.51% ,硝化液回流比为250%时,TN去除率为65.3% 。
2)倒置A²/O工艺
倒置A²/O工艺主要是针对缺氧反硝化碳源不足而改进设计的,其工艺流程见图 3,将缺氧池置于厌氧池前面,来自二沉池的回流污泥和全部进水或部分进水,50%~150%的混合液回流均进入缺氧段,将碳源优先用于脱氮。
缺氧池内碳源充足,回流污泥和混合液在缺氧池内进行反硝化,去除硝态氧,再进入厌氧段,保证了厌氧池的厌氧状态,强化除磷效果。由于污泥回流至缺氧段,缺氧段污泥浓度较好氧段高出50% ,单位池容的反硝化速率明显提高,反硝化作用能够得到有效保证。某污水处理厂采用倒置A²/O工艺进行了中试试验研究,系统运行稳定后,BOD去除率在90%以上,出水TN去除率为80% 左右,TP的去除率稳定在85% 以上。采用批式实验对昆明某污水处理厂倒置A²/O工艺进出水水质进行了研究,结果表明倒置A²/O工艺对有机物和NH+4-N的去除率分别为 89.4%和98.6% ,A²/O缺氧池内碳源不足导致反硝化反应受到限制,倒置A²/O优先利用进水中的碳源进行反硝化,系统脱氮效果优于A²/O。
3)UCT工艺
UCT工艺主要是为了避免硝酸盐干扰释磷问题而提出的,其工艺流程见图4,回流污泥入缺氧池脱氮,缺氧段部分出流混合液再回至厌氧段。通过这样的修正,可以避免因回流污泥中的NO-x-N回流至厌氧段,干扰释磷而降低磷的去除率。采用UCT工艺以太原市污水处理厂初沉池出水为研究对象,对各种污染物质的去除效果进行了研究,得出的结论为: UCT工艺对COD的去除率达到85%以上,NH+4-N的去除率超过97% ,TN去除率稳定在75%左右,PO3-4 - P去除率为80% 。
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