• 硫碳氮基盐再生盐的工艺与配方

    硫碳氮基盐再生盐的工艺与配方

  • 2007-10-02 10:04 201
  • 产品价格:面议
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  • 信息编号:4316621公司编号:169178
  • 马洪光 总经理
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    产品描述
    配方;碳酸钾.碳酸锂.碳酸钠.硫化钾.尿素;如需求请联系;马洪光
    
    二、硫氮碳共渗新工艺的主要特点 
    
    1.能使被处理工件获得减摩、抗擦伤、抗咬死、**、抗疲劳和一定的耐蚀性(仅不锈钢件的耐蚀性略有降低)。可处理95%左右牌号的钢铁材质的工件,显著提高其使用寿命。该工艺应用面广,经济效益大。 
    2.通过定量添加再生盐可稳定熔盐成份,从而**了处理质量的稳定性(重现性) 
    3. 熔盐中氰根含量**0.8%。通常**0.5%。 经**测定, 作业点的空气和工件清洗水(酌加少许NaClO 3 )中有害成分含量均**地区规定的排放标准,实现了无污染作业,因而获得地区**颁发的成果证书。 
    4.处理温度**580℃,工件的尺寸变化小。 
    5.设备简单,操作方便,易于推广。既便于采用简单设备,以周期作业方式投产,也便于建立微机控制的自动化生产线 
    6.节能、处理成本低(基盐在不**温情况下可无限期使用)。 
    
    三、氮碳共渗(软氮化)新工艺的特点 
    
       除以基盐J-2取代SJ-1,盐浴中不含硫且CNˉ允许≤0.3%(通过Y-1浴氧化或等温冷却,CNˉ<0.5PPm,*);减摩性稍低但**性高一些之外,各项特点与硫氮碳共渗相同。 
    
    四、硫氮碳共渗基盐J-1 
    
    1.SJ-1的成份、外观和物理性能: 
       我厂生产的基盐中 CNOˉ=39% ~ 42%, CNˉ<0.1% , M + (K + 、Na + 、Li + 之和)=43 ~ 46%, CO 3 =14~17%, S=适量。SJ-1 为灰

    本品脱氧**,具有**性、持久有效性等特点。原料*、高温下不飞溅、脱氧反应中不生成任何有毒气体、对工件无腐蚀性等忧点。脱氧后盐浴清澈,流动性好,持续加热6~8小时后氧化物总含量**0.5%。 
    二、使用方法 
    
    (1)脱氧温度:高温炉1240~1280℃ 中温炉:890—910℃。 
    (2)脱氧剂用量:高、中温脱氧剂按盐浴总重量的0.5-1%加。 
    (3)脱氧次数:高温炉:冬季每班一次,其他季节每班1-2次。中温炉:每班一次。如盐浴中原始氧化物含量过高,可适当增加脱氧次数或脱氧剂用量。 
    (4)脱氧时先关掉抽风机,防止由于强烈抽风而降低脱氧效果。 
    (5)脱氧前取本剂于炉旁烘烤,缓慢加入炉中,一面加一面搅拌,直至加完。 
    (6)全部脱氧剂加完后在脱氧温度保温10-15分钟捞渣。 
    (7)取样分析:脱氧后,用不锈钢棒在盐浴中部(工件放置区)200毫米深度取样分析,浴中氧化物总含量<0.05%即可处理工件。LT(无污染硫氮碳共渗及氮碳共渗) LTC系列复合处理工艺用基盐、再生盐、氧化盐  
     
     高、中温盐浴复合脱氧剂 
     
     **固体渗碳剂  
     
    

    欢迎来到山东省安丘市新星渗剂厂网站,我公司位于有着1000多年建城史的历史名城—锦州市。 具体地址是辽宁锦州凌河区公司街道地址,负责人是马洪光。
    主要经营渗碳剂基盐高温盐。
    单位注册资金:人民币 10 万元 - 30 万元。
    我们公司在加工业内一直都是佼佼者,业绩遥遥领先,主营的渗碳剂基盐高温盐等都经过了专业机构的认证和众多客户的好评,真正的值得信赖!

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本品脱氧**,具有**性、持久有效性等特点。原料*、高温下不飞溅、脱氧反应中不生成任何有毒气体、对工件无腐蚀性等忧点。脱氧后盐浴清澈,流动性好,持续加热6~8小时后氧化物总含量**0.5%。 二、使用方法 (1)脱氧温度:高温炉1240~1280℃ 中温炉:890—910℃。 (2)脱氧剂用量:高、中温脱氧剂按盐浴总重量的0...
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