SIEMENS浔之漫智控技术有限公司西门子模块6ES7510-1SK03-0AB0
一重大连加氢反应器制造公司采用SIEMENS840D数控系统改造了一台数控龙门加工中心,改造后该机床不仅全部恢复了原设计要求,而且机床工作效率大大提高,充分体现了SIEMENS840D数控系统的高科技、高稳定性。
该数控龙门加工中心由德国WALDRICHCOBURG公司于1983年生产制造,机床为双龙门且可以单独控制操作,型号为20-10-600CNC。原机床共有X1轴、XA1轴(双龙门同步移动)、Y轴(滑板)、Z轴(滑枕)、W1轴、WA1轴(横梁同步移动)、S轴(主轴)、C轴(旋转工作台)、A 轴(附件轴)9个轴,配有12个附件头。原控制系统采用SIEMENS8MC数控控制系统,X轴使用旋转变压器做位置并配以机械同步传动杠来保证立柱移动的同步要求。其他控制轴采用感应同步器做位置检测元件,横梁移动采用直流电动机串联运行并配以机械同步传动杠来保持传动的同步,并在一侧设有交流微调电动机作为调整之用。机床传动全部采用模拟直流伺服系统控制。机床技术规格和参数:
X轴行程:0--27000mm,速度:5--10000mm/min;
Y轴行程:0--8000mm,速度:5--6000mm/min;
Z轴行程:0--1000mm,速度:5--3000mm/min;
W轴行程:0--3900mm,速度:5-2000mm/min;
主轴具有定向功能,2个档位,一档转数为6~275r/min;二档转数为17~750r/min。数控系统的改造
选用西门子840D数控系统改造原数控龙门铣床的SINUMERIK8MC数控系统。新系统包括“10.4"彩色TFT(OP031)显示器、 MMC103带硬盘。MMC软件版本为5.3版本,bbbbbbS95操作系统,“3.5"软驱,R232标准通讯口。NCU为572.3系统,软件版本为840D的5.3版本。PLC采用S7-300输入/输出模块,同时利用840数控系统的PROFIBUS接口加个S7-ET200BPLC模块 (其中两块模拟输出模块),建立4个远程控制分站。该接口速度为1.5Mbaudrate,远**X122接口187.5Kbaudrate的传输速度,提高了速度。各分站之间采用西门子**通讯电缆,与CPU进行数据通讯,这样即节省控制电缆使用数量,也降低了电气故障率。该机床还具有龙门轴功能及主-从功能(主要解决X1、XA1,W1、WA1同步运行)以及五轴联动功能,中文显示,标准的固定循环,具有840D标准的系统功能。
驱动系统及电动机的配置
选用了西门子611D数字伺服驱动系统及1FT6系列交流伺服电动机改造X1轴,XA1轴,Y轴,Z轴,W1轴,WA1轴,S轴,选用西门子611D数字模块进行控制。
PLC部分
选用西门子S7-300和S7-ET200B改造原S5-PLC。采用SIEMENS840D标准机床控制面板及用户操作面板实现机床的一些辅助动作和功能。
机床标准功能设置
首先通过根据原机床标准功能,自行设计电气原理图,并组织现场安装调试进行PLC、NC联机调试。
通过选用HEIDENHAIN直线光栅尺(LB382C)更换原Y轴、Z轴、W1轴、WA1轴测量系统。用HEIDENHAIN的增量编码器 (ROD485)更换原X轴位置编码器,主轴定向编码器。X轴同步功能利用2台增量编码器(ROD485)。利用840D的龙门轴功能实现X1轴、XA1 轴两台电动机的同步运行。W轴同步功能利用LB382C直线光栅尺(左右各安装一根直线光栅尺)。利用840D的龙门轴功能,实现W1轴、WA1轴2台电动机的同步运行,并在WA1侧设有微调电动机作为手动横梁水平调整之用。
主轴根据滑枕上安装的接近开关与附件铣头上安装的接近开关组合不同,通过PLC程序编制,可进行自动、手动安装附件铣头以及不同附件铣头不同功率限制,用以保护附件铣头不**功率进行工件切削。
机床数据配置
对于一台标准的数控龙门加工中心,根据机床实际工作需要作了以下机床数据配置。
X1,XA1,Y,Z,W1,WA1,S轴的NC参数配置;
X1,XA1,Y,Z,W1,WA1,S轴的驱动参数配置;
X1,XA1,Y,Z,W1,WA1,S轴的驱动优化;
X1,XA1,Y,Z,W1,WA1轴的螺距补偿。通过PROFIBUS总线对机床上各个用户操作站进行硬件组态联机及设定。设**用户报警信息及操作信息的编制和显示、附件头装卸的程序编制、840D控制系统标准功能的实现。
PLC控制程序的设计及联机调试
除了设计该机床正常工作所需各种功能的PLC程序外,针对于该数控龙门加工中心特殊功能,也作了以下PLC程序设计及调试。
利用两台增量编码器,X轴龙门轴同步功能的PLC程序设计及调试。利用两根LB382C直线光栅尺,W轴龙门轴同步功能的PLC程序设计及调试。W轴横梁自动、手动调平PLC程序设计及调试。主轴及附件铣头的功率限制的PLC程序设计及调试。
根据滑枕上安装的接近开关与附件铣头上安装的接近开关组合不同,各种附件铣头的自动识别及装卸的PLC程序设计及调试;辅助铣头装卸故障时的手动紧急处理的PLC程序设计及调试;横梁前倾后倾的(扫装置)PLC程序设计及调试;对各个座标轴限位的PLC程序,各个坐标轴Reference程序设计及调试;根据机床要求的用户报警信息及操作信息的PLC程序设计及调试。
数控机床故障报警对机床操作者及维修技术人员,在操作和维修起很大作用,因此该机床故障报警划分级别设计为:机床紧急停止、相应及相关动作停止、报警提示延时后停止相应动作、报警提示。机床设计为自动检测主轴附件使用功率,在达到较大设定负荷时产生报警信息,**过较大设定负荷时停止相应进给动作。使用简单的中文语言对报警进行描述,并提供相关的故障诊断信息。为保护机床,报警后相应故障、诊断信息不经手动不得自动。上述信息在CNC显示器上进行中文显示设定。
床安全保护、操作互锁的PLC程序设计及调试。包括主轴换档的PLC程序设计及调试;各个用户操作站手动功能的PLC程序设计及调试,数控系统面板及扩展机床面板调试;其他辅助功能的PLC程序设计及调试。通过配置SIEMENS840D数控系统,西门子611D数字伺服驱动系统及1FT6系列交流伺服电动机和选用西门子611D数字模块、S7-300数字量输入输出模块、ET200B模块等硬件。利用西门子**TOOLBOX软件,进行PLC程序设计以及840D数控系统NC机床数据正确配置,一次调试成功,达到了原机床设计功能,在很短时间内试车成功,投入生产使用。同时,也使我们了解了SIEMENS840D数控系统优越性能,积累了数控机床设计和调试的经验。
冷拔钢管精细的制作工艺
冷钢钢管的工艺中要运用到拉拔,挤压还有穿孔等方法进行生产,而且在钢管的生产中,有一面是要进行中空截面的,而且周边还要看有没有的圆孔。
关于冷拔钢管的工艺流程
冷拔钢管的原料是热轧钢管,乣经过酸洗以后将热轧钢管的的氧化皮去除掉以后进行冷链扎,成品是轧硬卷,因为在制作过程中,连续的变冷让钢管变形然后引起了冷作硬化,让轧硬卷的强度和硬度都有所上升,韧塑指标发生下降,所以,冲压性能也是在不断的恶化的,因为只能够用于简单变形的零件,轧硬卷也能够作为热镀锌厂的一种原料。
因为热镀锌机组的设施都是有退化的,所以总的来说,冷拔钢管的工艺是要经过管坏的基础然后加热,在进行打孔,然后是退火,完成以后经过酸洗,然后就是涂油,也就是镀铜,还有就是多道次冷拔,也就是我们说的冷轧,还有就是坏管和热处理,*后进行矫直以后还要经过水压试验,俗称为探伤,*后入库。
冷拔钢管是属于机械结构的,液压设备的尺寸和精度以及表面的光滑度都是要经过精细的计算和设计的,而且还要选用精密无缝的管制造机械结构和液压设备,这样一来能够大大的节约关于机械加工的工时,还能够提高材料的使用率,对于商品的使用适量也是能够有所提高的。
冷拔钢管的制作工艺越来越严格也已经越来越精细,目前,冷拔钢管的尺寸也有很多的,常用的规格从12mm一直到52mm不等,适用于各种的工业作业,而且现在有很多的专业生产冷拔钢管的厂家,所以在选择的时候一定要对于所要选择冷拔钢管的质量进行非常严格的把关