筛分除杂设备效率分析
1. 原齿板式除杂物机:
原齿板式除杂物机除杂物机利用偏心轴带动齿板交替按回转轨迹运行,除杂物机设备,由于齿板面2米较长,杂物分离速度较慢,齿板上下交叉间距变大,杂物*随煤流进入下级皮带,除杂效果差。
2.概率筛分除杂物机
概率筛筛条水平自上而下呈25度布置组成筛面,激振装置做定向直线震动使筛面获得高频振动,物料受激振力而周期性向前跳动,小颗粒穿过筛孔,落到下层筛面上,由于筛条长2米,杂物在筛面上通行速度较慢,造成筛透率降低,筛面条形布置,纤维质线性杂物易挂在筛条上,不能及时排除,造成筛面堵塞。
通过改造减少给煤线堵煤:避免由此造成的机组参数波动,避免电量不必要的损失:提高机组*运行的稳定性。
通过对几个方案的比较,方案一滚轴筛驱动装置繁琐且*堵煤方案二即是系统原有设备形式,除杂物机,有失败的教训:方案三齿辗式除杂物机,结构简陋,链条磨损快,除杂效果差且*将煤块挑出。方案四体积庞大(与滚筒冷渣器相仿),能耗高,易堵煤:方案五结构较新颖,是不易堵煤,这是我厂特殊煤种需**关注的,因此建议选用方案五:在#4甲、乙胶带机头部设置钩齿式除杂物机,并且增加高**性内衬材质的落煤管及三通挡板。
输煤落料调整装置改造(一)
落料装置包括落煤管、缓冲锁气器、导流板,安装在两皮带之间,是连接皮带机之间的纽带,承载转运物料功能,由于皮带之间的落差较大,落料装置既存在物料冲刷磨损,又受大块物料冲击破损,在现场运行中发现,除杂物机装置,一些大块矸石直接进入下一级皮带使落煤装置内的导流板砸坏,除杂物机厂家,较易造成皮带损伤,由于落煤装置内的导流板是刚性固定在导料槽内,没有缓冲作用,无法缓解大块矸石下落产生的**动能,在很多的时间内出现裂纹左后导致断裂划伤皮带。
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