• 玻璃钢豆皮加工污水处理设备定制 设备原理

    玻璃钢豆皮加工污水处理设备定制 设备原理

  • 2022-06-01 12:33 22
  • 产品价格:面议
  • 发货地址:山东省潍坊潍城区包装说明:不限
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  • 信息编号:88143522公司编号:4242759
  • 王振涛 经理
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    产品描述
    简介
    豆制品食品厂的污水来源主要来源于泡豆废水,压榨废水和冲洗废水,因生产工艺和产品原料原因,该废水中**物含量很高,是污染环境的高浓度废水。对于该类型的废水的处理关键是选择合适的工艺和合理的计算设计参数。豆制品生产作业排水时间较集中,水量和水质也不均匀;而且因为豆制品污水**物含量很高,所以在厌氧处理过程中容易在废水表面形成浮渣且容易酸化,这样会是厌氧单元的处理效果恶化,而在好氧阶段采用活性污泥法处理,因水质原因容易产生污泥膨胀。
    污水的固液分离预处理
    气浮机是溶气系统在水中产生大量的微细气泡,使空气以高度分散的微小气泡形式附着在悬浮物颗粒上,造成密度小于水的状态,利用浮力原理使其浮在水面,从而实现固-液分离的水处理设备。气浮机优点在于它固-液分离设备具有投资少、占地面小、自动化程度高、操作管理方便等特点。
    工作原理:溶气罐产生溶气水,溶气水通过释放器减压释放到待处理的水中。溶解在水中的空气从水中释放出来,形成20-40um的微小细泡,微气泡同污水中的悬浮物结合,使悬浮物比重小于水,并逐渐浮到水面形成浮渣。水面上备有刮板系统,将浮渣刮入污泥池。清水从下部经溢流槽进入清水池。

    处理工艺分析
    3.1工艺流程的拟定:
    根据该工厂食品加工废水的水质水量状况,我公司拟采用气浮+生化相结合的方法对废水进行综合处理,设计能力为0.5m3/h。具体工艺流程如下:
    3.2工艺流程简要说明
    废水先流经格栅,将大的固体颗粒物,漂浮物截留住,(此格栅需定期清理截留的杂物,防止堵塞)经此污水进入调节池,调节池设有液位控制器,当水量达到一定的水位时,启动提升设备。
    调节池主要功能:是均化水质,调节水量,由于废水水质和水量时际变化较大,根据该工厂废水排放情况,调节池必须至少有8个小时的储水调节能力,才能**污水处理稳定进行。钢结构,设计HRT=8h;V有效=6m3,H有效=1.7m,*高0.3m,V总=20.5m3。
    气浮装置主要是通过溶气系统和释放系统在水中产生大量的微细气泡,将废水中密度与水接近的固体或液体颗粒与水分离开来,达到固—液或液—液分离的目的。它既可以有效地去除废水中难以沉淀的细小悬浮物,也可以将溶于或半溶于水中液体分离开来,同时,结合相应的化学处理方法,能够有效确保水质达标排放。废水经絮凝反应后进入气浮区域,溶气泵将处理后的部分清水与空气吸入到溶气罐中,在一定压力的作用下,将大量的空气溶于水,形成溶气水。溶气水经过释放器,减压释放,产生大量直径为50um以下的微小气泡,微气泡在急速上升过程中,与污水中的悬浮物结合,使悬浮物浮上水面,形成浮渣。刮沫机则将浮渣、浮油清除,达到固液分离的目的。
    生化处理单元运用**的生物接触氧化法,主要由厌氧、二级好氧、二次沉淀、等工艺组成。这是一种处理效果好、污泥量少、动力消耗低的较为**的生化处理工艺,通过选用具有针对性的微生物制剂和生物酶制剂组合,使传统意义上很难或不能为微生物降解的**污染物得到了快速且较为的生物降解,并且改善寒冷气候时的运行,减轻意外事故及有毒物冲击影响。
    同时,将微生物和生物酶固定在特制载体上,使微生物的负载量比传统生物处理工艺提高了10~20倍,使微生物对污水中**物的降解速度比传统方法提高了100倍,从而大大提高了处理速度和处理效果并有效避免了生物量的流失,生化处理完成后需要MBR膜进行再处理后达标排放或回用。(一级排放标准)。
    3.3污水处理概括说明
    该项目建成运行后,每年可处理食品废水3600吨达标排放,大大减轻了对周围环境的污染,有利于周围的身体健康。
    工程实践表明:化粪池+调节池+气浮设备+生物接触氧化工艺处理+消毒沉淀组合工艺处理此类废水,工艺流程周期短、系统运行稳定、处理效果好,该生活废水处理系统稳定。运行期间,废水中的COD、NH3-N、SS、BOD5平均去除率分别可达到94.9%、60%、87.5%、97%,较终出水水质可以达到《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)中二级排放标准要求。
    该废水处理工程中的单体构筑物均采用地下式构筑物形式,不仅能满足工艺流程的要求,同时尽量利用施工场地原有地理优势,充分地降低了动力费用。各构筑物间位置合理,工艺管道线路短、构筑物布局紧凑。项目运行后达到预期的处理效果,减少了废水排放量,**了良好的经济和环境效益。

    主要处理单元设计参数
    1)废水收集池:单座有效容积为1000 m3,地上式,共3座,钢砼结构,其主要作用是收集各类废水、调节水量、均化水质。
    2)气浮机:设备本体尺寸:6.0 m×1.8 m×2.5 m;数量为1台;其主要作用是加入PAC,PAM混凝后去除油脂和悬浮物。
    3)三相催化氧化塔:尺寸为Φ 3.2 m×7.0 m ,单座有效容积为32 m3,地上式,共3台,碳钢防腐结构,其主要作用是氧化分解降解**物以提高废水的可生化性,减少废水中的毒性。
    4)混凝沉淀池:尺寸为8.0 m×8.0 m×6.5 m,单座有效容积为384 m3,半地上式,共1座,钢砼结构。主要作用是泥水分离,使污水得到净化。
    5)UASB反应池:尺寸为14.3 m×7.0m ×11.0 m,单座有效容积为1050 m3,水力停留时间为72.0 hr,地上式,共2座,钢砼结构,主要作用是利用厌氧微生物,在厌氧状态下降解**物,厌氧池采用中温消化。
    6)复合式水解酸化池:尺寸为27.5 m×13.5 m×6.5 m,单座有效容积为2250 m3,地上式,共2座,钢砼结构,水力停留时间为30.0 hr,该池采用脉冲布水器,利用虹吸管的虹吸作用以及进水流量的波动性进行均匀布水,布水时间短,效果好,同时又可以搅起池底的污泥,有利于废水中的**物和微生物接触充分[4],内设半软性填料。主要作用是提高废水的可生化性,从而为后续好氧处理提供有利的条件。
    7)一级A/O池:总尺寸为10.0 m×54.0 m×6.5 m,单座有效容积,A池:750 m3,O池:2250 m3,半地上式,共3座,钢砼结构,主要作用是在缺氧条件下去除废水中**物质,同时在降低废水中的**物时通过硝化液回流,起到脱氮的作用。
    8)二级A/O池:尺寸为25 m×8.0 m×6.0 m,单座有效容积,A池:600 m3,O池:500 m3 ,半地上式,共3座,钢砼结构,主要作用是去除总氮和**物。

    工艺流程说明:
    生产废水通过格栅入初沉池,格栅可以去除废水中的较大固体杂物,废水自流进入初沉池,经过初沉后去除豆渣悬浮物,其中豆渣等悬浮物压滤成块做燃料或者饲料。初沉后的水进入调节池,污水在调节池中均质均量,以满足后续工段的连续运行。
    污水经进水管进入厌氧区内,进水在厌氧区内停留一段时间,经连通口依次流入缺氧区A段、生物膜区、出水区,出水区混合液通过硝化液回流管回流至缺氧区**,硝化污泥回流管回流至厌氧区**。
    反应机理:A段DO不大于0.2mg/L,O段DO=2~4mg/L。在缺氧段异养菌将污水中的纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性**物水解为**酸,使大分子**物分解为小分子**物,不溶性的**物转化成可溶性**物,当这些经缺氧、水解的产物进入好氧池进行好氧处理时,可提高污水的可生化性及氧的效率;在缺氧段,异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化(**链上的N或氨基酸中的氨基)游离出氨(NH3、NH4+),在充足供氧条件下,自养菌的硝化作用将NH3-N(NH4+)氧化为NO3-,通过硝化液内回流至A池,在缺氧条件下,异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮(N2)完成脱氮过程。生物膜区内悬浮载体填充率为30-67%,所述生物膜区DO在1-8mg/L;所述出水区内膜通量18-25L/m2/h。
    A2/O系统出水进入二沉池,二沉池主要起到泥水分离作用及向系统回流污泥,为达到满意的沉降效果,采用设计合理的表面负荷、沉降速度、污泥斗倾角,避免死角,缩短污泥在池内停留时间,保证澄清效果和泥水分离效果。污泥池主要储存系统剩余污泥并起到消化污泥降低体积的作用。消化后污泥定期由环卫处吸粪车外运处理。二沉池出水到消毒池,加消毒剂消毒后进入清水池,达标排放利用。
    工程调试运行
    UASB反应器调试的**内容是颗粒污泥的驯化、培养。UASB 反应器投入运行前必须进行充水实验和气密性实验。实验完成后选用同类废水同一温度范围的污泥(中温污泥)进行接种,接种污泥浓度按20 kg/m3 计算,将含水率为80%的接种污泥100 t经筛滤稀释后,用污泥泵均匀输送到UASB 反应器。驯化过程中反应器内反应液的温度控制在(35±2)℃,反应液的pH 控制在6.8~7.2,出水VFA 控制在3mmol/L 以下,营养物质按C:N:P=(350~500):5:1 的比例投加。UASB 反应器的启动和污泥的颗粒化分3个阶段:反应器COD 负荷**2 kg/(m3•d)的初始阶段;反应器COD 负荷升至2~5 kg/(m3•d)的启动阶段;反应器COD 负荷**过5 kg/(m3•d)以后的阶段。初始阶段UASB 反应器COD 负荷由0.1 kg/(m3•d)开始,废水采用出水回流稀释后进液(COD 进水控制在2 000 mg/L 以下),废水水力停留时间24 h,以镜检结果和COD 去除率达80%以上作为负荷增加的依据,通过降低进水稀释比每次增加负荷20%~30%,逐步增加至设计负荷。运行过程中严格控制pH、温度、COD、VFA 等参数,根据参数值及时调整进水水量、浓度,保持稳定运行。
    两级生物接触氧化池与UASB 反应器同时启动,接种污泥浓度按4 kg/m3 计算,共投加含水率为80%的接种污泥36 t,闷曝48 h 后接受UASB 反应器出水,连续进水。营养物质按C:N:P=100:5:1 的比例投加,控制池内溶解氧为2~4 mg/L。生化处理系统启动3 个月后基本稳定,此时接触氧化池填料上形成一层灰白色的生物膜,膜上的微生物主要有纤毛虫、钟虫等原生生物和轮虫等后生生物。
    混凝沉淀单元运行参数的优化对于污水处理成本的控制具有重要意义。混凝沉淀系统调试的主要工作为通过大量的试验来确定PAC、PAM 的投加量从而达到化处理效果。经调试,PAC(配制质量分数10%)的投加量为20~50 mg/L,PAM(配制浓度1‰)的投加量为1~5 mg/L。
    山东四通环保设备有限公司位于美丽的**风筝之都—山东省潍坊市,是一家生产污水设备的厂家。主要生产:一体化污水处理设备、二氧化氯发生器、加药设备、MBR膜生物反应膜、气浮机、机械除污格栅、隔油设备等污水处理。我公司各类产品以“优惠的价格、;良好的品质、满意的服务”为经营方针,本着“改善水质、造福人类、质量可靠、用户至上”的服务宗旨,不断攀登技术高峰,推进高科技技术及环保节能产品的开发。公司严格执行ISO9001、ISO14001、OHSAS18001**管理体系,所开发的系列水处理设备具备性能稳定、处理效果好,投资省,占地少,维护方便等优点。公司产品在全国各地已有大量成功的运行业绩,领域涉及饮用水、农村饮水工程、市政污水、机构污水、生活污水、农村环境连片治理、各类工业污水、循环冷却水、污水处理厂、中水回用、农田灌溉、肉类加工污水、屠宰污水、养殖污水等,用户遍及国内各个省市并得到广大用户**和肯定。

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    我司主营环保方面的设备、材料,包括环保 水处理设备 污水处理成套设备 等,产品多种多样,欢迎新老顾客任意选购!

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