整体工艺的确定
废水水质、水量分析
豆制品废水主要来源于洗豆水、泡豆水、浆渣分离水、压滤水、各生产工艺容器的洗涤水、地面冲洗水等,其中黄泔水CODcr高达20000mg/L~30000mg/L,泡豆水的CODcr4000mg/L~8000mg/L,其他废水CODcr相对较低。
另外,豆制品生产过程属于间歇生产方式,排水时间较集中,水量水质不均匀;黄浆水SS高达1000~1500mg/L,厌氧条件下易在废水表面产生浮渣层;高浓度废水水温较高,易酸化,到达废水站内时,废水PH值可达到5左右;豆制品废水污染物主要是多糖、蛋白质和维生素物等物质所组成总体上可生化性较好,易于生化降解。
废水处理工艺的选择
该次工程所处理废水总体上可生化性较好。适宜选用生化处理工艺。生化处理工艺具有以下优点:处理**、运行费用低、产泥量少,不产生二次污染。由于本工程出水水质要求较高,单纯使用生化处理不能达到排放要求,必须增加深度处理装置。
处理工艺分析
3.1工艺流程的拟定:
根据该工厂食品加工废水的水质水量状况,我公司拟采用气浮+生化相结合的方法对废水进行综合处理,设计能力为0.5m3/h。具体工艺流程如下:
3.2工艺流程简要说明
废水先流经格栅,将大的固体颗粒物,漂浮物截留住,(此格栅需定期清理截留的杂物,防止堵塞)经此污水进入调节池,调节池设有液位控制器,当水量达到一定的水位时,启动提升设备。
调节池主要功能:是均化水质,调节水量,由于废水水质和水量时际变化较大,根据该工厂废水排放情况,调节池必须至少有8个小时的储水调节能力,才能**污水处理稳定进行。钢结构,设计HRT=8h;V有效=6m3,H有效=1.7m,*高0.3m,V总=20.5m3。
气浮装置主要是通过溶气系统和释放系统在水中产生大量的微细气泡,将废水中密度与水接近的固体或液体颗粒与水分离开来,达到固—液或液—液分离的目的。它既可以有效地去除废水中难以沉淀的细小悬浮物,也可以将溶于或半溶于水中液体分离开来,同时,结合相应的化学处理方法,能够有效确保水质达标排放。废水经絮凝反应后进入气浮区域,溶气泵将处理后的部分清水与空气吸入到溶气罐中,在一定压力的作用下,将大量的空气溶于水,形成溶气水。溶气水经过释放器,减压释放,产生大量直径为50um以下的微小气泡,微气泡在急速上升过程中,与污水中的悬浮物结合,使悬浮物浮上水面,形成浮渣。刮沫机则将浮渣、浮油清除,达到固液分离的目的。
生化处理单元运用**的生物接触氧化法,主要由厌氧、二级好氧、二次沉淀、等工艺组成。这是一种处理效果好、污泥量少、动力消耗低的较为**的生化处理工艺,通过选用具有针对性的微生物制剂和生物酶制剂组合,使传统意义上很难或不能为微生物降解的**污染物得到了快速且较为的生物降解,并且改善寒冷气候时的运行,减轻意外事故及有毒物冲击影响。
同时,将微生物和生物酶固定在特制载体上,使微生物的负载量比传统生物处理工艺提高了10~20倍,使微生物对污水中**物的降解速度比传统方法提高了100倍,从而大大提高了处理速度和处理效果并有效避免了生物量的流失,生化处理完成后需要MBR膜进行再处理后达标排放或回用。(一级排放标准)。
3.3污水处理概括说明
该项目建成运行后,每年可处理食品废水3600吨达标排放,大大减轻了对周围环境的污染,有利于周围的身体健康。
工程实践表明:化粪池+调节池+气浮设备+生物接触氧化工艺处理+消毒沉淀组合工艺处理此类废水,工艺流程周期短、系统运行稳定、处理效果好,该生活废水处理系统稳定。运行期间,废水中的COD、NH3-N、SS、BOD5平均去除率分别可达到94.9%、60%、87.5%、97%,较终出水水质可以达到《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)中二级排放标准要求。
该废水处理工程中的单体构筑物均采用地下式构筑物形式,不仅能满足工艺流程的要求,同时尽量利用施工场地原有地理优势,充分地降低了动力费用。各构筑物间位置合理,工艺管道线路短、构筑物布局紧凑。项目运行后达到预期的处理效果,减少了废水排放量,**了良好的经济和环境效益。
混凝沉淀池、气浮池产生的污泥进入污泥浓缩池,然后污泥浓缩池的污泥经污泥泵加压至脱水机进行脱水处理,脱水后的污泥达到污泥减量的目的,以达到环保要求。
大豆黄浆水中含有大豆乳清蛋白、多肽、低聚糖以及异黄酮等**成分,常用的处理废水的方法是利用好氧或者厌氧的方法对废水进行消化使其达到污水排放标准后排放。
综合处理豆制品废水是回收利用其中的有效成分,并且在回收以后能明显的降低废水的COD、可溶性固形物含量以及其他指标,这样做既有效地处理了废水,又使得对豆制品废水处理的投入有了回报,是一举两得的事情
豆制品加工厂污水处理设备
豆腐生产过程中产生的主要污水由冲泡大豆的污水(泡豆水)、压榨过程中流出的黄泔水及洗涤器具的污水组成。泡豆水和黄泔水总量是大豆重量的5.5到7倍,其中黄泔水的排放量是大豆投料量的4到5倍,即每天加工100kg大豆约产0.4t污水。豆腐生产清洗用税的量是大豆重量的10到20倍,即每天生产100kg大豆产1到2t的清洗污水。
豆制品污水的特点是污水的排放量大**物浓度高,成分复杂。以豆腐生产为例,黄泔水COD高达20000到30000mg/L,泡豆水COD为4000到8000美国、L,洗涤冲洗税COD为500到1500mg/L。泡豆税的主要承认有水溶性非蛋白氮、税苏糖、棉籽糖等寡糖,柠檬酸等**酸以及水溶性维生素、矿物质等,此外,还有异黄酮等色素类物质。黄泔水的组成较为复杂,除含泡豆水的所有成分以外,还含有蛋白质(大豆清蛋白、大豆素、胰蛋白酶抑制因子等)、氨基酸、脂类等。
设备工艺简述
积水池-气浮机-厌氧池-好氧池-MBR膜池-消毒池
乳清蛋白低聚糖AndrésM等实验得出:在一定的跨膜压差下,分子截留量为10、30kDa和50kDa的超滤膜,对大豆乳清废水中蛋白质的截留率(截留率=1-渗透液中蛋白质浓度/渗余物中蛋白质浓度)分别为0.705、0.747和0.637。由于高温会引起蛋白质变性,导致膜表面结垢,因此,当操作温度为30℃~50℃时,3种不同截留分子量的超滤膜对蛋白质的截留作用会变差
此工艺适用于:养殖污水处理设备、屠宰场污水处理、食品加工厂污水处理、生活污水处理设备、洗涤污水处理设备等
污水处理设备特点:
工艺流程简单,构筑物少,布置紧凑,占地面积小,投资省。
装机容量少,间歇运行,运行费用低。
能够适应废水变化波动大的特点,具较强的耐冲击负荷能力,对公司短暂停产或检修能够适应。
本工艺曝气设备选用、低能耗的微孔曝气器,具有充氧量大、氧利用率高、运行稳定、曝气均匀的特点。
本工艺流程简便易操作,根据水质水量实际情况可随时调节,有较大的灵活性、稳定性和可操作性。
本工艺将调节池、初沉池合二为一,节约土建费用,节约占地面积。
生化部分采用接触氧化混合污泥工艺,它具有很好的处理效果,尤其具有很好的脱氮功能,并具有基建、运行费用低的特点,省去了厌氧池、沉淀池和回流装置,节约了大量建设资金和占地面积。
山东四通环保设备有限公司位于美丽的**风筝之都—山东省潍坊市,是一家生产污水设备的厂家。主要生产:一体化污水处理设备、二氧化氯发生器、加药设备、MBR膜生物反应膜、气浮机、机械除污格栅、隔油设备等污水处理。我公司各类产品以“优惠的价格、;良好的品质、满意的服务”为经营方针,本着“改善水质、造福人类、质量可靠、用户至上”的服务宗旨,不断攀登技术高峰,推进高科技技术及环保节能产品的开发。公司严格执行ISO9001、ISO14001、OHSAS18001**管理体系,所开发的系列水处理设备具备性能稳定、处理效果好,投资省,占地少,维护方便等优点。公司产品在全国各地已有大量成功的运行业绩,领域涉及饮用水、农村饮水工程、市政污水、机构污水、生活污水、农村环境连片治理、各类工业污水、循环冷却水、污水处理厂、中水回用、农田灌溉、肉类加工污水、屠宰污水、养殖污水等,用户遍及国内各个省市并得到广大用户**和肯定。