• 东营煤机横梁

    东营煤机横梁

  • 2020-11-23 15:09 39
  • 产品价格:100.00
  • 发货地址:河南省焦作武陟县包装说明:不限
  • 产品数量:不限产品规格:不限
  • 信息编号:54500258公司编号:4230416
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    产品描述
    一体式全封闭高强度侧围加强板冲压工艺研究
    导读:本文主要介绍了某车型不拼焊一体式全封闭侧围加强板,阐述了其在工艺、成本、生产稳定性、余废料利用等方面的优越性,既提升了整车材料利用率,又推动了一体式全封闭高强板侧围加强板的应用。
    全封闭侧围加强板具有提升白车身材料利用率,车身安全强度高,尺寸稳定性高,匹配关系简单,生产效率高,车身轻的优点。经过几个车型的应用,虽然全封闭侧围加强板优点众多,但是其拼焊成本高、生产稳定性差的问题一直是困扰行业的难题。本文介绍的一体式全封闭侧围加强板,就很好的克服了这两个问题,具有一定的推广应用**。
    侧围加强板
    传统的侧围加强板是由几个简单的高强板组合拼接而成,这种方式的侧围加强板总成尺寸稳定性较低,降低了汽车白车身的尺寸合格率。
    整体封闭结构的侧围加强板(图1),相对于多个小零件点焊合成的侧围加强板总成具有整车减重、总成强度高、尺寸相对稳定、板料成本低、大幅度降低生产设备总吨位、减少工装数量和制造成本、降低生产成本、减少生产准备的匹配时间等优势。
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    图1 整体式拼焊加强板
    整体式拼焊加强板在冲压成形过程中,**问题有两个:⑴激光拼焊焊缝端头引起的开裂问题,导致尺寸稳定性较差、废品率高。⑵生产中焊缝区域模具镀层磨损严重问题。而采用不拼焊的一体式封闭侧围加强板很好的了这两个问题。
    产品特性
    某车型侧围加强板采用不拼焊的一体式全封闭侧围加强板,如图2所示。
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    图2 一体式全封闭加强板
    如图3所示,零件板材尺寸大小为1.6mm×1475mm×1830mm,重量为37.97kg,材质为TRIP600。
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    图3 零件板材示意图
    工艺分析
    该产品工序内容如图4所示。
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    图4 工序流程图
    通过使用计算机模拟技术,识别产品开裂、起皱、回弹状态,对制件进行模拟分析,分析图如图5所示。
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    图5 CAE模拟分析效果图
    余废料利用
    一体式全封闭加强板在落料过程中,门洞废料尺寸较大,二次利用**高,如表1所示。
    表1 废料参数
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    如图6所示,根据门洞废料的大小和形状,确定落料时门洞废料的收集方式,通过与相同的材料、以及类似材料的制件进行对比,将侧围加强板、侧围内板综合评价,确定了门洞废料的利用方案:门洞废料收集用于侧围内板T02。此方案得到产品试验认可,单车降成本56.8元。
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    图6 废料利用
    板料性能测试机分析
    前期通过模拟分析,一体式全封闭侧围加强板,需采购材质为TRIP600、厚度为1.6mm、卷宽为1570mm的卷料,属于**宽类钢板。经过与国内外钢材生产厂家技术沟通后,目前正在试验阶段,在此项目调试阶段可以满足需求,如表2所示。
    表2 模拟数据表及拉伸试验报告
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    成本分析
    在产品设计初期,关于侧围加强板产品设计,采用何种方式,我们也进行了充分论证,关键点是设计为整体式还是拼焊式,为此我们进行了详细的分析和论证,主要涉及下面三个方案:⑴不等厚激光拼焊全封闭结构。⑵等厚激光拼焊全封闭结构。⑶一体式全封闭结构。
    三种方案在材料利用率、钢加成本、拼焊成本、开卷落料成本、制件调试难度、预计冲压废品、模具国产化难易程度、尺寸精度控制、投资成本等方面进行对比,如表3所示。
    表3 侧围加强板不同拼焊方式对比估算表
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    通过综合对比,一体式全封闭侧围加强板投资成本**其他方案。
    实施效果
    该侧围加强板量产以来,各项性能指标均达到或**出项目目标。
    ⑴板料成本:单车板料成本165元,较以往车型降低33%。
    ⑵生产效率:预计生产效率5次/分,实际单批次生产效率达到5.63次/分,较预期提升近12.6%。
    ⑶生产废品率:预计废品率控制在0.3%以下,实际废品率在0.054%。
    ⑷余废料利用:达成预计效果,单车降成本56.8元。
    总结
    整体高强度封闭结构拼焊板冲压生产,存在成形激光拼焊焊缝端头引起的开裂问题,导致尺寸稳定性较差、废品率高,这些问题在已经量产的车型中不同程度地制约了整体结构侧围加强板优势的展现。不拼焊的一体式全封闭侧围加强板可以完避免这个问题,同时生产成本大幅降低。
    结束语
    ⑴本项目通过对某车型侧围加强板的工艺结构进行优化,消除以往车型生产稳定性差的问题,同时通过余废料利用,提升了整车材料利用率,保证了侧围加强板的工艺**性,大大的推动了一体式全封闭加强板的应用,为**宽TR类高强钢的应用提供了数据支撑。
    ⑵从长远来看,提高白车身尺寸精度、提高高强板应用率是个永恒不变的话题,产品质量决定了产品的竞争力。
    ⑶从内部来看,能够快速提高工艺人员生准的水平,提高工艺人员对零件、材料的掌握能力,提高工艺人员对产品质量的控制能力;从横向来看,行业内均能够进行推广,提高企业整体实力。
    东营煤机横梁
    凿岩机在凿岩时应合理施加轴推力。轴推力过小,机器产生回跳,振动增大,凿岩效率降低;过大则钎子**紧眼底,使机器在**负荷下运转,易过早磨损零件并使凿岩速度减慢。凿岩机卡钎时,机器处于**负荷下运转,如不迅速消除,较易损坏零件。卡钎时,应立即减小轴推力,通常凿岩机可逐步趋于正常。若仍然无效,应立即停机,先使用扳手慢慢转动钎杆,再开中气压使钎子徐徐转动。禁止用敲打钎杆的方法处理。
    应经常观察排粉情况,排粉正常时,泥浆水顺孔口徐徐流出。若排粉不正常,要强力吹孔。若仍然无效,要先检查钎子的水孔和钎尾状态,再检查水针情况,更换损坏零件。凿岩机冲击频率很高,不能无油作业,要注意观察注油器的储油量和出油情况,调节好注油量。无油作业容易使运动零件过早磨损,当润滑油过多时,会造成工作面污染,影响操作者的健康。
    凿岩机操作时注意凿岩机的声响,观察其运转情况,发现问题,立即停机处理。注意检查钎子的T作状态,钎头损坏或磨钝,钎尾变形或打裂,要及时更换。若钎头上的硬质合金片破裂或掉角,必须将碎片从孔中掏出,才能继续凿岩。操作向上式凿岩机时注意气腿的给气量,防止凿岩机上下摆动夹钎或折断钎杆。手握机器时,不要握得过紧,不能骑在气腿上凿岩,以防断钎伤人。气腿的支承点要可靠,以防气腿滑动而导致伤人损机。
    东营煤机横梁
    皮带机故障及维修方法分析
    皮带机跑偏故障分析:引起皮带机跑偏有多种可能性 简单介绍几种:皮带对接安装尺寸精度不高;驱动滚筒或改向滚筒安装偏(但可调整,不会长期跑偏);滚筒与皮带之间有异物卷入;物料不在皮带正中(不经常出现) 跑偏故障多种多样,具体情况具体对待。处理方法:若是安装时皮带对接偏,一般扣连接皮带时皮带端头截斜了会出现钉扣时整个对接就会斜,不严重时用调心托辊,严重时需重新截端头重新钉扣。滚筒安装偏一般只是在刚安装时会出现,这种在平时不大出现,除了在张紧皮带时需重新调整。滚筒都有调整装置或是张紧装置,都可以调整跑偏皮带。按照相应装置具体调整。由于工作条件可能不好,例如矿井皮带机就会有煤渣或粉尘卷到皮带与滚筒之间,使得皮带在同一截面受力不均导致跑偏。定时清理皮带周围杂物和煤渣。
    皮带机皮带断带或局部撕裂故障分析:**载运行或启动时局部物料压住;皮带老化严重;张紧力过大;跑偏导致皮带被卡住;物料的冲砸导致;处理方法:控制运输量或清理物料。皮带老化一般会表现出皮带不如以前硬(新皮带还是有点硬的),太软,表面磨损光滑(新皮带表面是不光滑的),皮带边磨损都是毛边。这是钉扣处容易撕裂。即使重新钉扣也会很快再次撕裂或断带。这时只有更换皮带。适当调整张紧力。勤观察皮带是否跑偏,若是,即使处理,否则严重时皮带会卷到滚筒与机架的缝隙中对皮带造成严重损坏。观察皮带上方是不是有其他横梁之类的东西和皮带距离很近,因为有时大物料很有可能就卡在皮带与上方横梁之间,有可能就导致皮带转不动。终导致打滑或皮带断裂,烧坏电子滚筒或电机。
    东营煤机横梁
    掘进机配件厂在购买进口轴承时应该特别注意。国内目前的防锈技术还不是特别到家,对轴承体进行防锈处理时很容易留下厚厚的油迹,拿在手上粘-粘稠稠,而国外原装进口的轴承上几乎看不到防锈油的痕迹,倒是特别细心的行家说进口轴承闻起来有一种味道,肯定是下了防锈油,只是看不到而已。
    左手握住轴承体内套,右手拨动外套使其旋转,听其是否有杂响。由于大部分仿冒产品的生产条件落后,完全手工作坊式操作,在生产过程中难免会掺进沙子-一类的杂质,藏在轴承体内,所以在旋转的时候会发出杂响。这是和严格执行生产标准、并且用机器操作的正厂品牌之间的不同。
    当指针由警告区接近危险区,而在采取改进润滑等措施后指针并未返回时,便可判明是轴承本身的问题,此时可趁尚未进入危险区时,将轴承报修。究竟距危险区多远开始报修,可由经验调整。利用这样的仪器,可以充分利用轴承工作潜力,及时将轴承报修,并可避免故障发生,是安全而经济的。
    掘进机配件厂在轴承体上会印有品牌字样、标号等。字体非常小,但是正厂出品大都使用钢印技术,而且在未经过热处理之前就进行压字,因此字体虽然小,但是凹得-深,非常清晰。而仿冒产品的字体非但模糊,由于印字技术粗糙,字体浮于表面,有些甚至轻易地就可以用手抹去。

    河南亚兴精锻股份有限公司创建于2003年,公司位于国家文化名城—郑州市文化路航天商务大厦,生产厂区位于黄河之滨、中原福地的平原新区,占地37.5亩,规划生产车间面积12000平方米。亚兴公司是研发制造、生产销售各种型号矿用刮板运输机配件及各行业所需的精锻件的主要骨干企业和供货商。公司建有现代化生产基地,拥有高、中级技术人员20多名和模具制造、锻造、机加工、热处理、装配等标准化生产单元;拥有**业中的电动螺旋2500吨、1600吨、1000吨压力机和1250kw、750kw、500kw中频感应透热炉三条生产线,台式电阻炉热处理生产线三条,加工中心、数控机床10余台及光电线切割机、数控锯床、钻床、拉床、预处理喷丸机、产品检测仪等设备,年生产能力**万吨。主营产品:各类刮板、E型螺栓、哑铃销、驱动链轮、横梁、齿轮、链条等几十种矿用机械配件、上百种型号,同时还生产加工综合机械锻造配件等。全部产品严格按照国家和行业标准研发设计、生产制造,并荣获郑州市“重质量守信用良好单位”称号等,2004年通过国家矿用产品安全标志检验证书,2009年通过了ISO9001:2000**质量体系认证,2011年国家工商总局颁发了“YX亚兴”注册商标认证。

    欢迎来到河南亚兴精锻股份有限公司网站,我公司位于华夏民族早期活动的中心区域之一、中国太极拳发源地—焦作市。 具体地址是河南焦作武陟县公司街道地址,负责人是班经理。
    主要经营刮板。
    本公司供应能源 煤矿设备 特殊/专业煤矿设备 ,我们有大型的仓库和场地,我们还有专业的技术人员,我们公司保证供应给你质量最优的产品!

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河南亚兴精锻股份有限公司创建于2003年,公司位于国家文化名城—郑州市文化路航天商务大厦,生产厂区位于黄河之滨、中原福地的平原新区,占地37.5亩,规划生产车间面积12000平方米。亚兴公司是研发制造、生产销售各种型号矿用刮板运输机配件及各行业所需的精锻件的主要骨干企业和供货商。公司建有现代化生产基地,拥有高、..
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