岔管振动时效处理效果评定
从振动时效A~t曲线及振前、振后A~f曲线对比可以看到:A~t曲线升高后降低然后变平;振后A~f曲线较振前峰值频率左移(5195r/min左移至5170r/min),带宽明显变窄,根据JB/T5926—91《振动时效工艺参数选择及技术要求》中4.1.2条判定,该工件通过振动时效已取得了较好的效应效果。
4 结语
白水坑水电站已于2003年6月顺利正式并网发电,压力输水系统运行正常。本次的钢岔管振动时效消除应力处理结果,通过比照有关振动时效处理标准,并对处理后所有焊缝进行超声波探伤,证明振动时效技术在降低及均化至消除岔管残余应力方面,是一种简便、有效、节能(无需燃煤)、快捷的先进工艺,无运输问题,不受工件尺寸、重量、结构、场地的限制,十分值得应用与推广。
振动时效工艺技术在水工金属结构、水力机械制造行业已有较多的应用,并在水轮发电机组构件中取得了明显成效。随着越来越多钢岔管的使用,这项技术将越来越体现其应用价值。但振动时效工艺处理结果,是根据国家标准对照振动时效处理曲线及图形来判定效果,虽可靠但没有量化指标。为了更为直观地反映残余应力的降低、均化以及消除情况,建议制定振动时效工艺方案时,增加振前、振后对残余应力进行测试的内容。这一措施是切实可行的。
参考文献
[1] JB/T5926—91,振动时效工艺参数选择及技术要求[S].
[2] DI5017—93,压力钢管制造安装及验收规范[S].
[3] 全国振动时效技术推广中心。全国振动时效技术(VSR)论文集[C].
转数范围:2000 R/Min-8000 R/Min;
激振力调整范围:0-50KN;
电机额定功率:1500W;
适宜处理工件重量:≤30吨
稳速精度:±1R/Min;
加速度量程:0-50.0g;
电机额定电流:10A;
电机额定电压:150V;
供电电源电压:交流220V±10%,50HZ±4%;
绝缘等级:E级;
工作条件:环境温度:-10℃—+40℃;相对湿度:不大于80%(25℃);
振动时效技术已在我国推广了十几年,且一直作为六五、七五、八五重点推广项目,二000年又被国家经贸委列为重点节能推广项目,振动时效技术在包括机床、冶金、矿山、航空、航天、**、轻工、电力、纺织、风机、建筑、造纸等机械制造业得二千多家企业中被使用。为了更快、更好的将振动时效技术纳入工厂正规的工艺文件,使各部门有章可循、有据可查,我们在本章将着重地谈一谈振动时效技术文件的编制问题。
§9—1振动时效工艺原则
振动时效工艺守则是指导对振动时效技术应用及检查的总的原则,它应包括以下几个方面的内容。
一、总则部分:它包含制定本守则的目的几使用范围。
二、生产前的准备:它包括对设备的检查、仪器的导线连接、工作场地的定制管理等。
三、预分析:根据工件的形状,分析可能出现的振型,以指导操作人员正确的对工件的支撑及激振器和传感器的装卡。
四、试振:它包括初步测试工件的固有频率和验证第三部分所做出的分析是否正确,如果预测分析与实际有所差别,应通过这步工作调整过来。在这部分还包括主振频率、激振力、振动时间的确定。
五、振动处理过程:包括振动处理全过程的操作程序和各程序的确定原则。
六、质量管理制度:包括时效效果的检验方法及检验方式。
七、仪器的保养与维护。
在水工金属结构、水力机械行业,广泛存在特大型构件、多种材质组合件、现场焊接构件等特殊水工构件,由于不具备特大型退火炉,而且处理时间长、运输困难,无法采用热时效进行消除应力处理。如浙江省水利水电勘测设计院(简称我院)设计的浙江省白水坑水电站压力钢管出口处的钢岔管,为卜型岔管,主要直径3.85m,两只管直径各为2.27m,岔道全长10.78m,宽7.35m,材质为16Mn,重量36000Kg,承压静水头115m。该工件结构复杂,由多片不规则钢板及较厚的月牙肋组焊而成,存在着较大的焊接残余应力,尤其是在月牙肋与主管和支管间的焊缝附近。由于该岔管属于大型焊接构件,因此迫切需要寻求一种可靠、高效的消除残余应力工艺方法。
2 振动时效工艺
振动时效工艺(Vibratory Stress Relief)简称VSR技术,自20世纪70年代末从国外引进,经过国内的系统研究和消化吸收后,近年来不仅已在航天航空、石化、机床、机车车辆、冶金、造船、矿石机械、水工机械、等行业推广使用,而且还制定了相应的行业指导技术文件和推荐标准——HB/Z229—93《振动时效主要参数及技术要求》,以及JB/T5926—91《振动时效工艺参数选择及技术要求》。这些足以说明振动时效技术、已成熟,并已有据可依。
振动时效是基于谐波共振原理,将激振器产生的周期性振动力通过共振因子放大,从而使被处理的构建获得相应的能量,此能量相当于热时效的热能,驱使工件内原子产生更大的振动,材料发生局部屈服,使晶体内部错位和晶界产生微观滑移,引起微观塑性变形,致使残余应力在量值上减少和整体应力在较低水平上的重新分布;在宏观上,通过外加的交变应力与工件内残余应力叠加使工件在较大残余应力区产生局部屈服,从而引起应力松弛和残余应力在量值上的减低。它不会改变材料的机械性能,也不会引起任何材料金相组织的变化。
压力钢管在制作过程中会产生较大的残余应力,尤其是岔管,由于结构复杂,焊接后其内部残余应力较大,为**钢岔管运行的可靠性,必须对焊接后的岔管进行消除残余应力处理。降低残余应力的方法在DL5017—93《压力钢管制造安装及验收规范》有明确规定。由于热处理的工艺设备投资大,处理时间长,且大口径岔管整体热处理后运输难度大,而振动时效技术作为一种高效节能技术,在相关行业已成熟应用,其设备便携,操作方便,对要求不改变构件材料金相组织的压力钢管来说,是一种高效地处理其残余应力的方案。
3 白水坑水电站钢岔管的振动时效处理
白水坑水电站装机容量2*20MW,为引水式水电站,设计静水头115m,一管二机布置,压力钢管出口处的钢岔管为卜形岔管,由厚度20.22.25mm的钢板卷拼成型,岔管月牙肋的厚度70mm,材料均为16Mn。该岔管的进口端中径3850mm,出口端中径各为2270mm,重量36000kg,于2002年9月由浙江省正邦水电建设有限公司制作完成。由于在岔管的成型和焊接使会产生大量的残余应力,我院设计要求岔管应经过退火消除残余应力处理,而就近的退火炉根本无法满足该岔管的退火工艺要求,且工程建设施工周期十分紧迫。经过多次消除残余应力方案研究及论证,并委托水利部产品质量标准研究所对岔管固有频率进行估算,认为采用振动时效技术降低及均化岔管残余应力是可行的。鉴于全国振动时效技术的推广中心华东分中心长期使用振动时效技术的经验,为此经业主、设计、监理等有关各方协商,本次白水坑水电站钢岔管的振动时效处理委托该中心进行。
2002年10月23~25日,水利部全国振动时效技术推广中心华东分中心携设备赴白水坑水电站施工现场对上述钢岔管进行振动时效消除应力处理。业主、设计、制作、监理、等有关各方常见本次实施过程。
3.1 岔管振动时效处理工艺方案
转数范围:2000 R/Min-8000 R/Min;
激振力调整范围:0-50KN;
电机额定功率:1500W;
适宜处理工件重量:≤30吨
稳速精度:±1R/Min;
加速度量程:0-50.0g;
电机额定电流:10A;
电机额定电压:150V;
供电电源电压:交流220V±10%,50HZ±4%;
绝缘等级:E级;
工作条件:环境温度:-10℃—+40℃;相对湿度:不大于80%(25℃);
108吨矿用自卸汽车的定点厂,经使用证明,该车性能良好、结构合理。但是,由于作业环境比较恶劣,运行中的汽车车架多次出现断裂裂纹,裂纹部位多发生在中横梁管环缝焊接处及举升轴侧加强板上。
分析认为除材料本身特性及结构应力等原因外,主要是焊接应力造成的(全车四个大的环缝焊区包含五十二个小的焊接环缝)。经动应力测试证明,该车架大部分焊缝区的焊接应力在0.5~0.7σS,个别点接近σS量级。
为消除或降低108吨汽车车架焊接残余应力,防止断裂裂纹发生,原计划建造大型焖火窑,进行热时效处理,但因费用昂贵,未能实施。2005年四月份,厂方与上海乐展电器有限公司一起,经过多次试验研究,用振动时效处理代替热时效消除或降低108吨汽车车架焊接残余应力,效果十分理想。
转数范围:2000 R/Min-8000 R/Min;
激振力调整范围:0-50KN;
电机额定功率:1500W;
适宜处理工件重量:≤30吨
稳速精度:±1R/Min;
加速度量程:0-50.0g;
电机额定电流:10A;
电机额定电压:150V;
供电电源电压:交流220V±10%,50HZ±4%;
绝缘等级:E级;
工作条件:环境温度:-10℃—+40℃;相对湿度:不大于80%(25℃);
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