序号 测试状态 应变值 σ1 MPa σ2 MPa θ
ε1 ε2 ε3
1 振动时效处理前 -00085.70 -00037.41 -00028.23 +00138.07 +00089.80 +00017.12
振动时效处理后 -00036.22 -00037.41 -00020.81 +00065.20 +00048.86 -00024.55
2 振动时效处理前 -00076.86 -00076.30 +00013.44 +00107.48 +00019.36 -00022.32
振动时效处理后 -00023.22 -00015.69 -00006.72 +00078.88 +00040.99 +00015.78
3 振动时效处理前 -00028.06 -00028.41 -00033.59 +00064.21 +00059.10 -00020.60
振动时效处理后 -00001.47 -00017.20 -00004.70 +00016.04 -00003.70 +00041.73
4 振动时效处理前 -00048.75 -00037.41 -00051.75 +00109.48 +00091.52 -00041.67
振动时效处理后 -00028.81 +00003.00 -00016.78 +00063.99 +00027.20 +00038.44
5 振动时效处理前 -00075.38 -00005.98 +00048.38 +00070.28 -00016.28 +00003.64
振动时效处理后 -00022.91 -00019.45 -00005.38 +00035.40 +00021.16 -00015.61
振动时效工艺特点
振动时效之所以能够取代热时效,是由于该技术具有明显的优点。
1、 机械性能显着提高
经过振动时效处理的构件其残余应力可以被消除20%—80%左右,高拉应力区消除的比例比低应力区大。因此可以提高使用强度和疲劳寿命,降低应力腐蚀。可以防止和减少由于热处理、焊接等工艺过程造成的微观裂纹的发生。可以提高构件抗变形的能力,稳定构件的精度,提高机械质量,振动时效去应力效果显着提高。
2、 适用性强
由于设备简单易于搬动,因此可以在任何场地上进行现场处理。它不受构件大小和材料的限制,从几十公斤到几十吨的构件都可以使用振动时效技术。特别是对于一些大型构件无法使用热时效时,振动时效就具有更加突出的优越性。
3、节省时间、能源和费用
振动时效只需30分钟即可进行下道工序。而热时效至少需要一至两天以上,且需要大量的煤油、电等能源。因此,相对与热时效来说,振动时效可节省能源90%以上,可节省费用95%以上,特别是可以节省建造大型焖火窑的巨大投资。
振动时效处理报告
项目名称:中节能西安启源机电装备有限公司
“机架”振动消除应力报告
委托单位:中节能西安启源机电装备有限公司
项目施工单位:陕西安烨顺电子科技有限公司
项目现场施工: 刘智
报告制作:刘智
项目实施时间:2018年12月11日
构 件 振 动 时 效 处 理 报 告
委托单位 中节能西安启源机电装备有限公司 日期 2018/12/11
构件名称 机架 重量 1030KG/995KG
图号 ZX75B-ZB4-50/ZX75B-ZB3-8-0 材质 Q235
使用设备 振动消除应力系统 型号 VSR-668
检测标准 国家机械行业标准 JB/T5926-2005
完成人 刘智 电话
振动时效处理情况与结论:
根据设计要求,对机架进行了振动时效处理。处理过程是在手动调频反复试振后确定了自动处理参数,然后对该套构件采用自动处理方法。其处理效果可通过处理曲线分析。从曲线图可见,出现下列情况之一时,即可判断工件已达到时效效果。
a-t曲线上升后变平;
a-t曲线上升后下降然后变平;
a-n曲线振后加速度峰值比振前升高;
a-n曲线振后的共振频率比振前变小;
a-n曲线振后的比振前的带宽变窄;
a-n曲线共振峰有裂变现象发生。
这完全符合国家行业标准中第5.1条的有关规定,说明处理明显有效,处理符合要求。
结论:
整套构件的振动时效处理工艺符合要求;
所选用处理设备完全适合构件处理要求。
完成单位: 陕西安烨顺电子科技有限公司
2018年12月11日 振动时效处理及效果
前言:
振动处理技术又称做振动消除应力,我国又称为振动时效。它是将一个具有偏心重块的激振系统,刚性的固定在构件上通过微机自动控制的一个调速系统控制与调节其转速,使构件处于共振状态,经过二十到三十分钟的共振,即可达到调整残余应力的目的,它的特点是经过振动时效的构件残余应力可以被消除20%――80%左右,高应力区消除比例要比低应力区的比例大,且均化效果好,还可以提高构建的抗变性能力,稳定构建的尺寸精度,提高机械性能质量,可大大的缩短生产周期减少环境污染,同热时效相比可节约95%以上的生产成本。国内外的许多机械制造厂家都将振动时效作为一项基础工艺广泛采用。
机架的振动时效处理
手动调试;通过手动调频慢扫调整支撑,偏心档位,拾振器位置等参数。在此基础上观察共振时的幅值与频率关系,确定自动的扫频的频率。具体工艺为;
扫频范围;1000~3200转/分
机架采用四点支撑,激振点,拾振点对角摆放;
偏心档位为4档;
时效时间为自动40分钟;
2、自动处理;通过手动所得参数作为振动时效参数,用于机架做自动处理。由于本次所选用设备具有较高的自动性,只要通过手动调频选择所需处理的峰值,同时确定好扫频范围后,在自动处理事做好扫频范围设置,然后就自动完成全部工艺。这是该设备的显着优点。
二.效果分析与结论
根据自动处理曲线图――曲线法分析效果(见附图):
三、结论与分析:
1、振动曲线分析
根据机架处理曲线均符合国家机械行业标准JB/T5926-2005中的有关规定,因此可以认为机架消除应力达到了要求。
2、结论:
机架采用振动时效工艺在消除应力上是合格的,达到了国家标准。
附:机架振动消除应力处理采集曲线图象
《*共和国机械行业标准》(焊接构件振动时效工艺参数选择及技术要求)
一、前言
上海重型机械厂有限公司是国内在机床基础件上应用振动时效工艺早也是开展的厂家,每年都有大批量的床身铸件与组合机床焊接结构件进行振动时效处理、振动时效工艺的开展为企业节约了大量的时效费用,为企业创造了直接的经济效益。近年来,由于我国机械制造业的飞速发展,机械加工设备的需求量不断扩大,随着企业产品市场占有量的增加,现有的热时效炉窑不能完全保证生产计划的顺利实施,这样就要有大量的基础件要由振动时效来替代热时效工艺。根据目前所掌握的国内同行业厂家的振动时效工艺应用情况,如齐齐哈尔机床厂、河南安阳机床厂等厂家都在CW6163×3000及大型卧式车床铸造床身上成功的应用了振动时效工艺,针对目前上海重型机械厂有限公司大型床身还采用热时效工艺的情况,在生产周期、能源消耗等方面已不适应目前的生产实际,为了探索振动时效工艺在大型铸件应用的可行性,经上海重型机械厂有限公司技术部与上海交通大学协商,对二种CW6163×4000、CW6163×5000床身的振动时效前后和热时效前后进行残余应力检测,依据检测结果以决定扩大振动时效应用领域的可行性。
二、检测
根据厂方提出的要求,我们对一台CW6163×5000床身做了热时效后的残余应力检测,未做任何处理的CW6163×4000床身一件进行振动时效前及振动时效后的残余应力检测,从这些测试数据对比中可以看出振动时效效果及热时效后的应力水平,对两种工艺效果进行评价,但由于两种工序没有相同的工件进行直接对比,故热时效前的应力状况数据只能用振动时效处理件振动处理以前的测定值来做为参考,但考虑到以同等材料、同期工件的应力水平来对比,应该肯定是可以的。
三、检测方法及测点的布置
(一)检测方法
采用目前国内经常采用的盲孔法来测试,应变仪及平衡箱由上海华东电子仪器厂生产,质量可靠,数值准确。
(二)贴片位置
按照机械部振动时效工艺标准JB/T5926-98要求,我们选择五点进行贴片检测,具体位置如图。
CW6163C-01-011/5000床体(上面)测点图
CW6163C-01-011/4000床体(底面)测点图
四、检测结果
测点号 σ1 σ2
毛坯 振动时效 热时效 毛坯 振动时效 热时效
1 47.21 27.72 60.80 8.17 21.01 56.60
2 51.25 1.03 57.89 40.13 8.38 40.68
3 121.42 56.15 93.82 128.34 73.99 83.95
4 161.68 68.45 79.56 140.69 50.61 21.23
5 135.93 86.97 73.73 128.79 123.48 100.17
应力水平 103.50 48.07 73.16 89.23 55.49 60.53
消除率 -53.56 -29.31 -37.81 -32.16 (1)振动时效使残余应力平均降低了-53.56%。
(2)热时效使残余应力平均降低了-29.31%。
五、结论
从检测数据看,符合JB/T5926-2005标准中要求的降低铸件残余应力应在30%以上的要求,所以振动时效工艺可以在大型床身上采用,替代热时效工艺。
六、建议
(一)振动时效工艺在大型铸件上应用效益十分可观,建议对大型铸件应用振动时效工艺时,对工艺进行优化,制定符合实际的振动时效工艺。
(二)热时效件保温后出窑时在200℃—150℃时为宜,防止产生二次应力。
CW6263C-01-011/3000
床身(铸件)振动时效工艺参数
一、床身固有频率:3612转/分左右
振动时效设备型号:VSRDS-08型(上海乐展电器有限公司生产);
振动时效设备转数:1000~8000转/分。
二、振动时效激振参数:
1.激振点:(见照片1),采用三点支撑;
2.激振器偏心档位:7档;
3.拾振点:床身端头;
4.自动处理:转数预置3800转/分;
5.手动处理:手动调节转数至3564转/分;
6.初加速度显示:10g左右;
7.处理时间:均为25分钟。
智能打印机的维护。
AYS-T6Y系列振动时效装置选配的是SP-4004PK智能打印机,此打印机更换打印纸或更换色带时无须将打印机取下,只要将打印机的前面板扣开进行操作,属于前装纸方式,同时也是由MCS51系列中AT89S52单片机构成的控制系统。本系统采用与CENT-RONICS标准兼容的并行打印机接口,接口插座位26线镇型扁平电缆插座,便于仪器内部电缆连接;软件上采用与标准ESC控制命令兼容的打印机命令,特别增加了适于垂直安装的反向打印命令,不但支持字符的反向打印,还支持图形的反向打印。
对配件的要求
TP-4004PK智能打印机采用5V直流电源,色带寿命位10万个字符行,要求打印纸的规格位纸宽57.5±0.5MM,纸卷外径不大于40MM。
打印机的安装方式
打印机的外形尺寸为100×66×75MM。安装时将打印机直接推入前面板上的安装孔内,在后面用的螺丝固定牢固即可,设备出厂时已将打印机按好,现场换纸或色带只需将打印机的前面板打开进行更换即可,无须拆卸打印机。
打印纸的安装
关闭电源,使打印机处在无电状态;
从打印机上方向外扣开打印机的前面板;
从打印机上取下纸卷轴;将拇指和食指分别放在纸卷轴的两端,并按相对方向按下,就可以将轴取出.
将新纸套在纸卷轴上,有拇指和食指将纸卷轴的两端按下,然后放入打印机内,松开两端,则打印纸将牢固的按装在打印机内(要保证放入纸后,纸是从下放被拽出,不能从上方,否则容易卡纸).
将打印纸剪成舌头状后在送入打印机的入纸口.如下
接通电源,使机处于通电状态,按下打印机右下脚的圆形按扭(电源灯上面)持续3秒,则机头开始转动,这时用手将剪好的纸头送入机头下面的入纸口处,纸会慢慢进入机头,直到从机头正前方露出为止,到一定长度时,可以用手将纸拽出一点,然后在按一下右下脚的圆形按扭则走纸结束,将打印机的前面板盖回原位置.
打印机自检
在打印机断电情况下,按下右下脚的按扭(电源灯上方),然后上电,打印机开始自检,打印出所有字符,后打印出OK,说明打印机是好的,若不能自检,说明打印机有故障。
..陕西安烨顺电子科技有限公司专业从事机械设备、智能自动化设备、机械零部件、电子产品及配件和振动时效设备研发、生产、销售为一体的实业公司:服务于航空航天、船舶重工、**、机械加工、汽车制造、重型机械、科研院所、检测机构、高校、等领域。公司拥有经验丰富、技术精湛的*团队、业务娴熟的技术工程师和训练有素的销售人员,以客户需求为出发点,注重产品技术和质量,为客户提供较适合的产品技术方案以及较及时、周到的售前、售后服务。真诚欢迎您来电,将我司较好的服务带给各界人士..