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    6ES7322-1FH00-0AA0技术参数

  • 2023-09-14 06:42 14
  • 产品价格:面议
  • 发货地址:上海市松江区包装说明:全新
  • 产品数量:不限产品规格:模块式
  • 信息编号:109147546公司编号:4246418
  • 聂航 经理
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    产品描述

    6ES7322-1FH00-0AA0技术参数


    一  概述
        在超级市场、公共建筑、银行、医院等入口,经常使用自动门控制系统。早期的自动门控制系统采用继电器逻辑控制,已逐渐被淘汰。PLC控制自动门由于具有故障率低、可*性高、维修方便等优点,因而得到广泛的应用. 

    二  自动门控制的基本要求
        1  有人接近时,门应自动打开。
        2  门打开后,应保持开状态,直到门的通道上已无任何人为止。
        3  如门的通道上已无任何人,门必须在很短时间内自动关闭。 


    三  自动门控制的增强功能
        为了改进控制功能和增强用户的友好性,可对自动门控制增加以下功能。
        1  连接附加控制开关:开门—自动—关门。
        2  连接峰鸣器以提示什么时候门将要关闭。
        3  可根据时间或方向将门打开。例如只在商店营业时间开门,在商店不营业时,只有从内往外走时,门才能打开。 


    四  PLC选型及程序设计
        我们选用德国西门子公司生产的LOGO!230RC通用逻辑控制模块。该控制模块功能齐全,使用方便灵活,性能可*,可谓物美价廉。
        根据提到的自动门工作过程,可以很方便地完成LOGO!接线及编程。 


    1  LOGO!接线图 


    K1               开门主接触器  
           K2               关门主接触器
           S1 (常闭触点)  关门限位开关
           S2 (常闭触点)  开门限位开关
           S3               控制开关(开门—自动—关门)
           B1 (常开触点)  门外的红外线动作检测器
           B2 (常开触点)  门内的红外线动作检测器
        2  LOGO!的功能块图
        3  动作检测器
           在营业时间,如果有人从外向内(或从内向外)通过大门,则动作检测器B1(或B2)闭合,电机将门打开。在商店关门时间,动作检测器B2能通过电机继续开门1小时,以便使顾客有时间离开商店;而动作检测器B1不再控制电机开门,这样外面的人就不能再进入商店了。
        4  开门控制
           开门控制视控制开关S3的接通位置分为两种情况。当S3拨向开门位置时(15闭合),Q1输出控制电机,使门打开并一直处于开状态。当S3拨向自动位置时(15、16均断开),若动作检测器(B1或B2)检测到已有人接近门且门尚未完全打开(限位开关S2没有断开),则Q1输出控制电机开门。
        5  关门控制
           关门控制视控制开关S3的接通位置分为两种情况。当S3拨向关门位置时(16闭合),Q2输出控制电机,使门关闭并一直处于关状态。当S3拨向自动位置时(15、16均断开),若动作检测器(B1或B2)检测到已无人接近门且门尚未完全关闭(限位开关S1没有断开),则Q2输出控制电机关门。
        6  蜂鸣器控制
    当门将要关闭时,Q3输出,蜂鸣器响一秒钟以提示行人。 

    五  结束语
        采用LOGO!控制自动门,可以充分发挥PLC高可*性和抗干扰性特点,外部接线简单、灵活,维修方便,是一种行之有效的好方法。

    1 引言


        集中供热因具有节约能源和改善城市环境等方面的积极作用,而日益成为城市公用事业的一个重要组成部分。着眼于青岛市向现代化国际大都市的发展,华电青岛发电有限公司在市委、市政府及集团公司的支持下,积极开展热电联产项目,满足了青岛市集中供热布局的大调整、大发展,及2008年会青岛赛区的要求。同时,也使整个青岛市区大气环境质量和市民生活品质得到了大幅度的提高。

        作为集中供热系统的主要组成部分——换热首站,是热源输出的重要关口。2004年10月在华电青岛发电有限公司建成了青岛市市内最大的无人值守换热首站,供热面积达70万平方米,成为了青岛市自动化程度及投入率最高的换热首站之一。

        2 换热首站自控系统的设计要求

        该换热首站主要由三台汽水换热器组成的换热系统、四台循环水泵组成的循环水系统及两台泵组成的系统来构成。根据生产工艺设计要求,换热首站的自控系统采用典型的两级监控方式。上位机以标准的工业控制计算机(IPC)作为主要的人机界面(HMI),为生产管理级,完成对下位机的监控、生产操作管理等,主要面向操作人员;下位机由可编程控制器(PLC)构成,为基础测控级,完成生产现场的数据采集及过程控制等,面向生产过程。

        (1)在生产过程中,存在大量的物理量,如压力、温度、流量等模拟量参数。需要通过PLC对这些参数进行实时采集和处理。

        (2)换热首站的自动控制,即实现整个进汽和供水过程的全自动控制,进行故障诊断,并在监控画面上显示各工况参数并控制设备运行状态。

        (3)根据本地的气候条件以及供热对象的特性,给出一条室外温度与二次供水温度之间的对应曲线。控制器可以通过这条曲线根据室外温度传感器测量的室外温度对一次供汽流量进行控制,已达到对二次供水温度的控制。此设计的特点在于能够通过室外温度对二次供水的温度进行控制,以达到节省能源,提高供热质量的目的。另外在控制器中增加晚间节能的设置,根据需要设置晚间供热温度。

        (4)自控系统通过加入时间日程表的控制,实现一天当中不同时刻对应不同的温度。

        (5)通过采用西门子的压力传感器、控制器以及变频器来实现对二次供水压力的控制,由于控制器可编程的灵活性,可以实现变频器的低频限制,以避免变频器、水泵长时间在低频运行,从而保护电机及变频器。当一台泵无法通过变频达到所要求的压力时,控制器可使另一台备用泵以工频的方式进行。最终实现更加智能化的恒压控制。

        (6)对调节系统可采用手操器控制,确保进汽和供水的温度、压力准确稳定,使换热温度达到用户的要求,并对其故障实现实时报警和连锁启停切换控制。以1#换热器为例,具体调节控制单元如下:
     
        ①1#换热器二次供水温度调节控制回路
    主要功能:通过控制1#换热器一次蒸汽管网入口蒸汽调节阀CV-101A实现1#换热器二次侧热水出口温度的自动控制。
    控制回路名称 : TIC-101A
    过程变量 : TI-202A(1#换热器二次供水温度)
    控制输出 : CV-101A(1#换热器一次蒸汽调节阀调节信号)

        ②1#换热器冷凝水水位调节控制回路
    主要功能:通过控制1#换热器冷凝水排水调节阀CV-301A实现1#换热器冷凝水水位的自动控制。
    控制回路名称 : LIC-301A
    过程变量 : LI-301A(,1#换热器冷凝水水位)
    控制输出 : CV-301A(1#换热器冷凝水排水调节阀调节信号)

        ③流量调节控制回路
    主要功能:通过控制流量调节阀CV-302实现二次回水压力的定压自动控制。
    控制回路名称 : FIC-302
    过程变量 : PI-204(次回水压力/泵入口)
    控制输出 : CV-302(二次回水流量调节阀调节信号)

        ④二次供水压力调节控制回路
    主要功能:通过控制循环水泵变频器转速实现二次供水压力的定压自动控制。
    控制特性:
    变频器最小转速为额定转速的20%(10Hz)。
    控制偏差为±0.625%(±0.01MPa)
    待系统运行稳定后将1#/2#泵调节回路设为自动控制。
    控制回路名称 : BPQ2
    过程变量 : PI-203(二次供水压力/换热器出口总管)
    控制输出 : 2BPQ-F(1#/2#循环水泵变频器转速调节信号)

        ⑤二次回水压力自动控制回路
    主要功能:通过控制疏水水泵变频器转速实现二次回水压力自动定压控制。
    控制特性:
    当二次回水压力低于0.46MPa时自动启动变频器对系统进行,当压力达到额定值时变频器稳定在某转速恒定运行,系统稳定后可手动停止变频器运行。
    为避免变频器在达到额定压力时出现转速波动的情况,控制死区宽度设置为1.6×±0.625%=±0.01MPa,即当测量压力与设定压力出现±0.01MPa误差时,变频器转速恒定不变。
    变频器最小转速为额定转速的20%(10Hz)。
    待系统运行稳定后将1#/2#泵调节回路设为自动控制。
    控制回路名称 : BPQ1
    过程变量 : PI-204(二次回水压力/滤污器出口)
    控制输出 : 1BPQ-F(1#/2#疏水泵变频器转速调节信号)

        (7)该换热首站监控系统共需处理72个数字量输入点、64个数字量输出点、48个模拟量输入点和10个模拟量输出点。

        (8)可使运行操作人员通过上位机中的视频窗口实时监控现场设备运行状况。
    按照上述设计要求,整个换热首站自控系统可具有良好的自适应能力,完全可以实现无人值守、节能的设计目标。

    3 系统选型及特点

    为了满足上面提到的换热首站自控系统的设计要求,我们选用西门子公司SIMATIC S7-300可编程控制器(PLC)和研华公司IPC-610工控机(IPC)构成的自控系统,再配以先进的WinCC软件,来实现换热首站自控系统的各项功能。

        当前可编程控制器(PLC)是专为工业环境下应用而设计的工业控制计算机,已经成为电气控制系统中应用最为广泛的核心位置,它不仅能实现复杂的逻辑控制,还能完成各种顺序或定时的闭环控制功能,并且抗干扰能力强、可靠性高、稳定性好、体积小,能在恶劣环境下长时间、不间断运行,且编程简单,维护方便,并配有各类通讯接口与模块处理,可方便各级连接。 

        S7-300采用模块化结构、适合密集安装,模块化结构设计使得各种单独的模块之间可进行广泛组合以用于扩展。在一块机架底板上可安装电源、CPU、I/O模板、通信处理器CP等模块,并且可以通过接口模块实现多个机架的扩展工作方式。根据要求本系统所选用的硬件产品,如下所示:

        (1)工业控制计算机(IPC)
        ADVANTECH IPC-610,Pentium Ⅳ 2.8GHz处理器,512M内存,80G硬盘;

        (2)中央处理单元 (CPU)
        CPU 314,24V供电,48KB工作内存,DI/DO最大1024点,AI/AO最大256点;

        (3)信号模块 (SM)
        SM 321,数字量输入模块3块;
        SM 322,数字量输出模块2块;
        SM 331,模拟量输入模块6块;
        SM 332,模拟量输出模块2块;

        (4)通讯处理器 (CP)
        RS485 中继器2块;

        (5)负载电源模块 (PS)
        PS 370,电源模块1块。

        (6)接口模块 (IM)
        IM 365,接口模块2块。
        4 软件组态过程与效果

        工控组态软件WinCC(bbbbbbs Control Center)是一个集成的人机界面(HMI)和监控管理系统,它是西门子公司在过程自动化领域中的先进技术和微软公司强大软件功能相结合的产物,是世界上第一个集成的人机界面(HMI)软件系统。它真实的将工厂控制软件集成到自动化过程中。HMI人机界面系统作为基础自动化系统重要组成部分,用于控制系统的各种数据的设定、显示、故障报警,以及相应操作和设备的在线调试及维护,发挥越来越重要的作用。换热首站HMI系统信息以友好方式与用户交互。通过自动化控制系统接收过程计算机(PCS)和操作人员通过HMI输入的数据进行处理,处理后再将过程数据信息、机组状态信息和各种测量值以符号、数值、曲线、图表及历史记录的形式在HMI画面上显示。最终实现了在HMI操作站(上位机)上以最少的设备数量提供最大可能的信息,帮助操作人员和设备维护人员快速准确的了解系统当前状态及其相关信息的设计目标。

        在上位机上用WinCC软件设计了标准的人机界面,主要包括以下几个方面的内容:

        (1)工艺流程图:在画面中通过编程实现模拟显示整个换热站现场进汽供水的全过程,并且在换热器本体上实时显示了各路汽、水的温度与压力,以便于操作者能及时准确的掌握本体内的换热情况,能够对现场设备的故障进行实时诊断。

        (2)手操器的操作与对现场仪表的监控:手操器有手动和自动两种工作方式,在设备安装调试阶段一般用手动操作方式,进入正常运作时常用自动方式,以实现对一些重要的模拟量数据的精确控制,自动调节程序由PID闭环控制回路完成。

        (3)报警记录:对于如进汽流量、供水压力等一些重要的模拟量输入参数进行实时报警,当处于监控下的任何一个变量超出预先设定的安全值时,报就会立即闪烁,同时通过报警一览表对话框可以检查报警超出的范围以及错误的出处,并对此采取相应的措施。

        (4)历史趋势:在此画面中除了实时显示变量的变化趋势,操作员还可以检查过去的过程数据记录,通过对过去历史趋势的比较进而可以对变量未来的发展趋势做进一步的预测。另外,还具有报警或变量记录档案库数据的运行报表。

        (5)摄像监控:通过摄像及图像采集设备对图像的处理,使操作人员通过视频窗口实时监控现场设备运行状况。

        5 结论

        本文讨论了基于可编程控制器的换热站自控系统的设计与实现,充分发挥了可编程控制器配置灵活、控制可靠、编程方便和可现场调试的优点,使整个系统的稳定性有了可靠保障。该控制系统已在最近的采暖期中得到实际应用,为企业带来了可观的经济效益和良好的社会效益。 


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    1   项目简介
    薄膜卷绕机需要进行自动化控制改造。
    原设备采用机械式计数,卷绕动力采用离合器传动,元件卷绕的起动、停止、圈数控制等均由人工操作控制,因此存在产品参数离散性大、产品质量与生产效率因人而异等不足之处。
    工艺要求简述:由于卷制材料是10几微米的薄膜,要求卷轴平稳起动,均匀加速,以使用张力平稳;中间在某些位置需要停顿,作一些必要的处理,再继续卷绕;和起动一样,停顿或停止时,必须均匀减速,保持张力平稳;要求最后圈数准确。
    2    控制系统构成
    S7-200PLC应该能够实现项目要求的控制功能。
    S7-200CPU本体已含有高速脉冲输出功能,普通型号的CPU脉冲输出频率达20KHz,而224XP(CN)更是高达100kHz,可以用来驱动步进电机或伺服电机,再由电机直接驱动卷绕主轴旋转,完成工艺所要求的动作。
    步进电机在成本上具有优势,但是步进电机的运转平稳性不如伺服电机,而两者的定位精度(圈数)的控制,在本工艺里都可以达到要求。我们考虑先试用步进电机的方案。
    步进电机的驱动,实际上是由相应的步进电机驱动器负责的,所以步进电机的相数齿数等等问题由相应的驱动器解决,选择步进电机要考虑的主要是体积、转矩、转速等,不是本文的重点;
    PLC向驱动器送的仅为代表速度与位置的脉冲,这里要考虑的是步进电机在规定的转速下是否足够平稳,是否适合作为薄膜卷绕的动力。
    我们作了一个模型机进行试验,采用细分型的驱动器,在50齿的电机上达到10000步/转,经17:25齿的同步带减速传动(同时电机的振动也可衰减),运转很平稳,粗步确定可以达到工艺要求。于是正式试制一台,也获得成功,性能达到工艺要求,目前已经按此方案批量进行改造。
    CPU选择224XPCN DC/DC/DC,系统构成如下:
    224XP*1、步进电机*2、细分型驱动器*2、TD200*1、LED显示屏*1、编码器*1。
    2.1     PTO0(Q0.0)输出一路高速脉冲,负责驱动卷绕主轴的旋转;
    2.2     PTO1(Q0.1)输出一路高速脉冲,负责驱动主轴的水平直线移动;
    2.3     一个正交增量型编码器装在主轴上,作为卷绕圈数的反馈;
    2.4     TD200作为人机界面,用于设定参数
    2.5     一个LED显示屏用于显示实时的卷绕圈数。在实际生产中,工人需要时时参考卷绕的进度,LED显示比LCD醒目,所以这里放置了一个自制的LED显示屏。LED屏和PLC的连接方式,可参考本人在2003年的专家论文集中的文章。
    3      控制系统完成的功能
    3.1    控制系统首先要实现的功能,是卷绕的平稳起动、加速、减速、平稳停止。在新版的S7-200中,支持高速输出口PTO0/PTO1的线性加/减速,通过MicroWin的向导程序,非常容易实现。实际上,以目前的情况,线性加减速只能使用向导生成的程序,Siemens没有公开独立可使用的指令。
    3.2    使用位置控制向导生成以下四个子程序(仅限CPU内的PTO,不包括专用模块的情况),以PTO0为例:
    3.2.1     PTO0_CTRL:每周期调用一次,可以控制PTO0的行为;
    3.2.2     PTO0_MAN:可以控制PTO0以某一频率输出脉冲,并且可以通过程序随时中止(减速或立即中止);
    3.2.3      PTO0_RUN:运行(在向导中生的)包络,以预定的速度输出确定个数的脉冲,也可以通过程序随时时中止(减速或立即中止)。
    3.2.4          PTO0_LDPOS:装载位置用,本例使用相对位置,所以不必装载。
    本例的工艺要求,输出脉冲数可变(圈数可设定),又要在工艺允许的情况下尽可能地按指定的速度运行,也要随时能够减速停止,包括人工手动的停车要求。直接使用PTO0_MAN和PTO0_RUN都无法直接满足要求,以下来研究配合辅助手段如何实现。
    3.3         精确的位置(圈数)控制
    3.3.1      PTO0_RUN + 中断
    卷绕定位与圈数控制,达到0.1圈以内的精度即可,以10000步/转的细分驱动器,0.1圈相当于1000脉冲。
    使PTO正以最高100kHz速度输出脉冲,以1ms的时间响应中断,脉冲的误差约为100个,所以从理论上说,中断方式把脉冲误差控制在1000个以下完全可以。
    如何实现?我们来看下面一个PTO0_MAN指令执行的示意图:
    有恒速阶段
    无恒速阶段
    当PTO0_MAN指令RUN=1允许脉冲输出时,脉冲序列从最低速(起始速度,本例设为100p/s,很小,可以认为0)线性加速,加到指定速度speed后保持匀速,当收到减速停止RUN=0命令时,线性减速,至最低速后停止。
    所以,我们只要在脉冲输出前计算出停止指令执行的位置,并在此位置设置中断以便执行减速停止指令,就可保输出的序列脉冲个数在要求的误差范围内。
    计算过程:
    本例加速和减速的斜率是相同的,比较简单,如果两个斜率不同,计算稍麻烦一点,原理差不多。
    3.3.1.1     用向导生成一个最高速单速包络,从生成的PTO0_DATA中找出加速和减速脉冲数(可以参考3.3.2节的描述),如果加减速斜率相同,这两个数应该是一样的,由于计算精度的关系,差几个脉冲也属正常。这个数据在程序中可以作为常数使用。
    3.3.1.2     如果目标脉冲数大于加速和减速脉冲数之和,表示脉冲输出可以加速到最高速,有恒速阶段,那么中断位置=目标脉冲数-减速脉冲数;
    3.3.1.3     如果目标脉冲数不大于加速和减速脉冲数之和,无恒速阶段,包络变成一个等腰三角形(两边斜率相同的情况),那么中断位置=目标脉冲数/2。
    3.3.1.4     更进一步,水平恒速的速度可变,就象本案的情况,卷绕速度是可设定的,而且这个速度受机械/电机最高限速、薄膜最高线速的限制,取三者中的最小值,然后才能确定加速到该速度所需的脉冲数,通过简单的数学计算即可获得。
    3.3.2      PTO0_RUN + 修改包络参数
    段0:加速段,加速脉冲数在VD1033
    段1:恒速段,恒速脉冲数在VD1043
    段2:减速段,减速脉冲数在VD1063
    段3:最终减速脉冲数,VD1063。依我的经验看,这个最终减速脉冲数始终为1。
    在向导中,只能生成有限的包络,如果目标脉冲数任意的,我们只好修改包络里面的数据了。加速段和减速段的脉冲数不方便改,因为线性加减速的指令并不清楚,所以只好修改恒速段的脉冲数。实践明,修改恒速段的脉冲数,可以非常容易且准确地控制输出脉冲数。唯一的限制是,总的脉冲数,必须大于加减速段+最终减速段脉冲数之和,也即恒速段的脉冲不能小于1。
    使用步骤:
    3.3.2.1     在启动PTO0_RUN之前,计算出恒速段的脉冲数=目标脉数数-加减速脉冲数之和-1,填入包络表中的恒速位置;
    3.3.2.2   启动PTO0_RUN。
    3.4   在本项目的设备改造中,主轴卷绕的圈数、中间起停点的变化范围大,使用“PTO0_RUN + 中断”,安排在Q0.0输出;
    中断是由高速计数器触发的,所以在Q0.0的向导中使能HC0为作脉冲输出内部反馈,在启动PTO0前使能12#中断“HSC0 CV="PV"”,中断程序样例如下:
    LD     SM0.0
    R      M20.4, 1
    CALL   PTO0_MAN, M20.4, PTO0_V, VB290, VD292
    DTCH   12
    主轴的水平直线运动,行程比较固定,调节范围小,使用“PTO1_RUN + 修改包络参数”,安排在Q0.1。
    4   体会
    S7-200是一款是非常优秀的微型控制器,许多功能进行深入研究之后可以做到灵活应用,拓宽其在小型控制领域的应用范围,同时保持较低的应用成本。


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